事故现象:
报警响,“主变零序”或“主变间隙”光子亮
(21) 表计有冲击
(22) 保护投入时,发电机跳闸。
事故处理:
(23) 检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(24) 对保护范围内的设备进行详细检查。在未经内部检查及有关试验和总工的批准,不得将发电机并入系统。
(25) 确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.14 发电机断水保护
A,B柜发电机断水
程序变量:
事故原因:
内冷水中断。
事故现象:
(26) 接汽机通知,发电机内冷水流量、压力降低;
(27) 出现“发电机断水信号”光子。
事故处理:
(28) 发电机断水保护动作跳闸,应立即查明原因,待内冷水恢复正常后,重新并网。
(29) 发电机断水时间超过30秒,且断水保护又未动作跳闸,应立即将发电机解列。
1.15 主变通风启动测试
A,B柜主变高压侧通风启动
程序变量:DQLY_KFT(19)
事故原因:
主变上层油温超过55℃时;
主变容量超过额定容量70%;,
事故现象:
主变高压侧电流超出额定值的70%;
主变上层油温超过55℃;
事故处理:
检查主变风机运行正常。
1.16 高厂变差动测试
A,B柜高厂变差动保护
程序变量:DQLY_KFT(20)
事故原因:
变压器本身故障;
变压器差动保护回路或直流回路故障;
CT二次回路断线引起变压器差动保护误动;
变压器正常运行时各侧的额定电流不一致;
当变压器一侧带有分节头调节时,电压发生变化产生不平衡电流;
电流互感器(TA)本身存在误差;
不同类型的负载致使各侧电流相位发生偏差。
事故现象:
报警响;“高厂变差动保护”光子亮
表计有冲击,
保护投入时,发电机跳闸。
事故处理:
(30) 检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(31) 对保护范围内的设备进行详细检查。在未经内部检查及有关试验和总工的批准,不得将发电机并入系统。
(32) 确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.17 高厂变复合电压过流测试
A,B柜高厂变复合电压过流保护
程序变量:DQLY_KFT(21)
事故原因:
高厂变外部短路;
事故现象:
报警响,“高厂变复压过流”光子亮
表计有冲击,
(33) 保护投入时,发电机跳闸。
事故处理:
(34) 检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(35) 对保护范围内的设备进行详细检查。在未经内部检查及有关试验和总工的批准,不得将发电机并入系统。
(36) 确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.18 高厂变通风启动测试
A,B柜高厂变通风启动
程序变量:DQLY_KFT(23)
事故原因:
高厂变上层油温超过55℃时;
高厂变容量超过额定容量70%;,
事故现象:
高厂变高压侧电流超出额定值的70%;t=1s启动风机运行。
高厂变上层油温超过55℃;
事故处理:
检查高厂变风机运行正常。
1.19 高厂变通风故障测试
程序变量:
事故原因:
任一组冷却风机故障
事故现象:
报警响;“高厂变通风故障”光子亮;
事故处理:
当运行中的任一工作风机因故障停下时,应就地手动恢复开关到相应位置,检查处理因故障停下的风机,正常后恢复原方式运行。
出现任一故障指示信号时,应先核对信号发出是否正确,若误发信号应查明原因,并进行消除。
风机故障无法排除,应及时通知检修人员进行处理。
1.20 发电机运行中发生非全相故障测试
程序变量:DQLY_KFT()
事故原因:
发电机转子温度超过允许值;
(37) 发变组一次系统回路有故障;
(38) 发变组二次系统回路故障;
(39) 正常运行中发生非全相跳闸。
事故现象:
(1) 有“不对称过负荷”信号发出,并伴随有报警响;
发电机定子电流三相极不平衡,其差值超过额定值电流的8%(
机组振动相应增大,可能会超过正常值;
励磁电压电流表摆动;
发电机定子回路对地电压有指示;
发电机负序电流表指示大幅度升高。
保护投入时,发电机跳闸。
事故处理:
(1) 立即减少发电机无功、有功负荷,使负序电流表指示不超过690A。
(2) 运行中或并列后增加负荷时,出现上述现象,应立即将发电机解列。
(3) 发电机解列后,若出现三相电流不平衡,立即退出负序保护,查灭磁开关在合,调节器输出开关在断,用手动方式增加励磁,使静子电流近于零,并通知对侧断开开关
1.21 主变冷却器全停故障测试
主变冷却器全停
程序变量:DQLY_KFT(31)
事故原因:
冷却装置故障
(4) 冷却装置电源中断。
事故现象:
报警响;“主变冷却器全停”光子亮;
(5) 主变油温迅速上升,超过允许值。
(6) 保护投入时,机组跳闸。
事故处理:
立即联系机炉减少负荷,控制油温上升速度。
尽快查明原因,恢复冷却装置运行。
当油温达到75℃及以上,冷却装置10分钟仍未恢复运行,应立即将变压器与系统解列。
温度未达到75℃,冷却装置经60分钟仍未能恢复运行,应立即将变压器与系统解列。
1.22 主变任一组冷却器故障测试
主变冷却器故障
程序变量:
事故原因:
冷却装置故障
(7) 冷却器漏油。
事故现象:
报警响;“备用冷却器投入”光子亮;
事故处理:
当运行中的任一工作或辅助冷却器,因故障停下时,备用冷却器自动投入,然后手动恢复开关到相应位置,检查处理因故障停下的冷却器,正常后恢复原方式运行。
冷却器漏油时,应通知检修人员处理;若严重漏油时,应切换运行方式并停止该冷却器运行,由检修人员处理。
出现任一故障指示信号时,应先核对信号发出是否正确,若误发信号应查明原因,并进行消除。
1.23 主变轻瓦斯测试
主变轻瓦斯保护
程序变量:DQLY_KFT(32)
事故原因:
变压器油位下降,或由于空气侵入;
(8) 变压器内部有故障。
(9) 保护误动。
事故现象:
(1) 报警响;“主变轻瓦斯”光字牌亮
(2) 主变油温可能升高。
事故处理:
(3) 立即对变压器进行外观检查,注意油位、油温及变压器声音是否正常。
(4) 若瓦斯继电器内无气体,应通知检修检查二次回路是否有故障。
(5) 若瓦斯继电器内有气体,通知化学取样化验,待结果出来后酌情处理。
1.24 主变重瓦斯测试
主变重瓦斯保护
程序变量:DQLY_KFT(33)
事故原因:
(1) 主变内部发生严重故障;
(2) 油位下降太快;
(3) 保护装置二次回路有故障;
(4) 在某些情况下,如果如果变压器修理后投入,油中空气分离出来太快,亦可能使重瓦斯保护动作。
事故现象:
报警响,“主变重瓦斯”光字牌亮
(5) 主变油温超过允许值;
(6) 保护投入时,发电机组全停。
事故处理:
(7) 检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(8) 检查变压器外部有无异常,防爆膜是否破裂喷油或释压器是否动作喷油;
(9) 油位计是否还有油位指示,油枕、散热器法兰盘垫及各油管路接头、焊缝是否因膨胀而损坏;
(10) 对于强迫油循环风冷变压器,若因膨胀损坏部件而漏油,应立即停运冷却装置,降低油压力,隔离或消除漏油点;
(11) 若防爆膜已破裂,防暴管已向外喷油,待油压卸完,应及时将防暴管封闭,防止大量空气侵入变压器内部;
(12) 若是压力释压器动作喷油泄压后,可自动复位关闭阀盖,但必须手动复位动作指示杆;
(13) 检查瓦斯继电器是否已充满气体,配合化学试验人员收集瓦斯继电器内气体,进行气体分析和色谱分析;判断重瓦斯跳闸原因,若经分析发现问题,可针对性的进行处理,不经处理不得将变压器送电投运;
(14) 检查瓦斯保护及二次回路是否误动,若因误动所致,应汇报值长,指示总工批准后,解除瓦斯保护,将变压器投运,但变压器其他主保护均应投入;
(15) 经上述检查、分析、化验仍未发现问题,而且变压器的各项电气试验均合格,应汇报值长,请示总工批准后,进行送电试验;
(16) 确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.25 高厂变轻瓦斯测试
高厂变轻瓦斯保护
程序变量:DQLY_KFT(35)
事故原因:
变压器油位下降,或由于空气侵入;
(17) 变压器内部有故障。
(18) 保护误动。
事故现象:
报警响;“高厂变轻瓦斯”光字牌亮
(19) 主变油温可能升高。
事故处理:
(20) 立即对变压器进行外观检查,注意油位、油温及变压器声音是否正常。
(21) 若瓦斯继电器内无气体,应通知检修检查二次回路是否有故障。
(22) 若瓦斯继电器内有气体,通知化学取样化验,待结果出来后酌情处理。
1.26 高厂变重瓦斯测试
高厂变重瓦斯保护
程序变量:DQLY_KFT(36)
事故原因:
高厂变内部发生严重故障;
(23) 油位下降太快;
(24) 保护装置二次回路有故障;
(25) 在某些情况下,如果如果变压器修理后投入,油中空气分离出来太快,亦可能使重瓦斯保护动作。
事故现象:
报警响,“高厂变重瓦斯”光字牌亮
(26) 高厂变油温超过允许值;
(27) 保护投入时,发电机组全停。
事故处理:
(28) 检查厂用电及保安段是否正常,如不正常应立即恢复;
(29) 检查变压器外部有无异常,防爆膜是否破裂喷油或释压器是否动作喷油;
(30) 油位计是否还有油位指示,油枕、散热器法兰盘垫及各油管路接头、焊缝是否因膨胀而损坏;
(31) 若防爆膜已破裂,防暴管已向外喷油,待油压卸完,应及时将防暴管封闭,防止大量空气侵入变压器内部;
(32) 若是压力释压器动作喷油泄压后,可自动复位关闭阀盖,但必须手动复位动作指示杆;
(33) 检查瓦斯继电器是否已充满气体,配合化学试验人员收集瓦斯继电器内气体,进行气体分析和色谱分析;判断重瓦斯跳闸原因,若经分析发现问题,可针对性的进行处理,不经处理不得将变压器送电投运;
(34) 检查瓦斯保护及二次回路是否误动,若因误动所致,应汇报值长,指示总工批准后,解除瓦斯保护,将变压器投运,但变压器其他主保护均应投入;
(35) 经上述检查、分析、化验仍未发现问题,而且变压器的各项电气试验均合格,应汇报值长,请示总工批准后,进行送电试验;
(36) 确系保护误动,汇报值长申请调度退出该保护,将发电机并入系统。
1.27 发电机同步振荡故障测试
程序变量:DQLY_KFT(57)
事故原因:
系统发生突然段路;
大机组或大容量线路突然断开;
事故现象:
发电机与系统保持相同的频率,静子电流表、静子电压表、有功、无功负荷表、转子电压、电流表在正常值附近摆动,摆动呈逐渐衰减趋势。
事故处理:
励磁方式在AVC“自动”运行时,应将AVC切至“手动”运行,应立即增加发电机励磁提高电压,但不得超过设备耐受电压,危及设备安全,并适当降低发电机有功负荷。
(37) 励磁方式为“手动”运行时,应立即增加发电机励磁,但不得使发电机励磁电压超过其耐受电压,并适当降低有功。
(38) 确系并列发电机引起,应立即将发电机解列,调整发电机的周波、电压,根据值长命令重新并列。
1.28 发电机异步振荡故障测试
程序变量:DQLY_KFT(58)
事故原因:
系统发生突然段路;
大机组或大容量线路突然断开。
事故现象:
发电机与系统不能保持相同的频率,发电机静子电流表、电压表指针周期性大幅摆动,振荡中心的电压摆动最大,周期性的降低并逐渐近于零,静子电压表指示降低,电流表摆动超过正常值;有功、无功负荷表指针在全盘内摆动;转子电压、电流在正常值附近动;“过负荷”信号可能出现;发电机发出有节奏的轰呜声,其节奏与上述各表计摆动合拍。
事故处理:
励磁方式在AVC“自动”运行时,应将AVC切至“手动”运行,应立即增加发电机励磁提高电压,但不得使发电机励磁电压超过其耐受电压,危及设备安全。
(39) 励磁方式为“手动”运行时,应立即增加发电机励磁提高电压。但不得超过设备耐受电压,危及设备安全。
(40) 如果频率降低,应增加机组的有功出力至最大值。
(41) 如果频率升高,应减少机组的有功出力以降低频率,但不得低于49.5HZ,同时应保证厂用电的正常供电。
(42) 若由于机组失磁而引起系统振荡,而失磁保护拒动,应立即汇报值长将发电机与系统解列
来源:电力网论坛