·脱硫塔风机节能效益根据电厂运行经验,换热器阻力为1000Pa,1×600MW新型烟囱不用换热器GGH,风机电机功率可以减少约1000kw,年运行5000小时计算,全年节电500×104kwh。电价按0.35元/度计算,全年可降低成本约175万元。
·节省相关维修、维护等其它费用根据运行规范,换热器每5年需要更换一次换热元件,300MW机组国产GGH更换一次需费用400万元。此外,新型烟囱筒体内衬不需要经常维修和保养,也节省了维修费用。
预计年节省经费约200万元(2×300MW)。
4.工程实例·天津碱厂150m烟囱1986年建造,原为12台20t/h锅炉,配套30m钢筒烟囱8座,干法除尘,拆除8座烟囱后改为150m高效烟囱,引风机电流降低20A,每月节电4.3×104kwh,日收尘20m3。
·天津碱厂100m烟囱1988年建造,供4台35t/h炉排烟,水膜除尘,加石灰(碱)脱硫,运行20年,烟囱无破损。
·天津开发区热力二厂(现更名为天津泰达热电公司热源二厂)100m烟囱二座(见图2和图3)分别于1991年和1994年投入运行,采用水膜除尘,加烧碱与石灰湿法双碱脱硫,未设除雾器,烟温52℃,运行十多年,内衬全干无腐蚀,与相同机组相比较,引风机动力消耗降低7.5%,年收尘50m3。天津国华热电公司100m烟囱2000年建造,采用电除尘湿法脱硫装置,每年仍收尘50立方米。
5.结论(1)在燃煤电厂所有各种烟囱中,新型烟囱造价最低,比改进型砖套筒烟囱还节省1000万元。
(2)新型烟囱具有很高的经济性是由于它技术的先进性:切向进气,风机能耗低,内壁不腐蚀,不用换热器(GGH),筒体外围尺度小等。
(3)燃煤电厂采用新型烟囱可以节省建投资3000万元,其中烟囱本体节省1000万元,不用GGH节省2000万元。
(4)燃煤电厂采用新型烟囱每年可以节省运行成本约610万元,其中烟囱引风机节能约90万元,脱硫塔风机节能约320万元,年维修、维护费用节省约200万元。
《高效防腐节能收尘烟囱》发明专利是一项具有独立知识产权的先进的烟囱技术。它的推广应用符合节能降耗和环境保护的长远国策。目前在我国大型火电厂在线运行烟囱出现诸多问题的情况下,推广应用高效防腐节能收尘烟囱技术不但是最佳选择,企业也将获得巨大的经济效益和良好的环保效果。
来源:中国电力环保网