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CFB锅炉结焦的原因分析

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2009/6/19 10:43:29   

 关键词:  循环流床锅炉 结焦  床温

摘要】循环流化床锅炉向大型化、高参数发展已经是大势所趋,但是大型的循环流化床锅炉从设计、制造和运行方面都不成熟,如磨损、密封、结焦、出力达不到额定值等经常存在,只有在使用中总结经验不断改进。

关键词:循环流床锅炉(CFB锅炉) 原因  结焦  床温

1. 前言

近年来,随着节能减排意识的提高和国内环保法治的不断完善,循环流化床锅炉作为高效清洁的燃烧技术,正在向大容量高参数方向快速发展,相继投产了一批135MW级的440T/H的循环流化床锅炉,还有相当数量的300MW等级的1025T/H循环流化床锅炉投入运行,。在调试运行中,不少循环流化床锅炉发生了炉内结焦。华亭电厂的两台循环流化床锅炉是东方锅炉集团公司生产的DG480/13.73-2型,#1炉于200612月投入运行,#2炉于20074月投入运行,#1炉在投入商业生产后发生了一次大面积的非常严重地结焦,这次结焦是一次典型的经验不足、设备本身特点等造成的低温结焦,现此次炉内结焦进行探讨、分析。

2. 华亭电厂CFB锅炉的设计特点

华亭电厂#12炉是东方锅炉集团公司在消化吸收及引进先进CFB锅炉技术的基础上,总结了第一、二代135150MW等级循环流化床锅炉的成功经验,结合本公司在125MW200MW300MW600MW大容量煤粉炉机组开发、设计制造方面的丰富经验,自主研发具有自主知识产权的第三代国产135150MW等级的循环流化床锅炉,采用床下点火,左右各二支油枪。燃料采用#0轻柴油和两级破碎输煤系统,配一级给煤系统六台给煤机的前墙给煤方式,并配有独立的石灰石脱硫系统.设计煤种为华亭煤业集团的华亭煤矿、砚北煤矿、陈家沟煤矿的原煤筛选产生的煤矸石。设计允许煤的最大粒径为≤9mmd50=1.1mm,校核煤种为灰份较大的煤矸石。设计启动床料为石灰石颗粒或炉渣,设计煤种的特性如表一:

3. 结焦的原因分析

3.1. 结焦的过程

    20078100034#1炉开始点炉,一次风量为10Nm*3/h(试验临界流化风量为9Nm*3/h),启动床料为炉渣,床料厚度为650mm,床压为6.3/5.9KPa.03:50开始脉冲投煤,床压为5.1/5.7KPa,一次风量为12Nm*3/h,密相区床温最高点为430平均床温为3900420开始连续投煤,密相区床温最高点为700平均床温为480。连续投煤后床压开始下降,由4.9/5.1KPa0543降为2.9/2.9KPa,此时一次风量为15Nm*3/h,在这一过程中,密相区床温最高点在950以下,应该是正常的,只是床压有点低,床料太少。05430600炉膛右侧床压开始急骤下降为1 KPa后基本保持不变,并且密相区部分床温迅速上升,运行那台给煤机,对应的密相区床温超过1000,最高达1200只能用切换给煤机来控制床温,并且床温偏差很大;07580846,炉膛左侧开始急骤下降为0.96KPa后基本保持不变,密相区床温发生了同炉膛右侧一样的变化。由于床压低,1800#1机才带60MW的电负荷,密相区部分床温在1000以上,最高达1200,被迫减出力来降低密相区床温;1850,相继有三台给煤机内堵满煤跳闸,直至2116其余三台给煤机内堵满煤相继跳闸,被迫停炉,由于床压一直显示低,没有启动冷渣器排渣。110900,打开人孔门时才确认炉内大面积结焦,炉膛两侧人孔门被焦块堵死,在清理焦块时发现炉内左右两侧结焦非常严重,最厚达1.5m,布风板中间结焦较薄,而且松软,炉膛四面墙壁上不同程度的粘有焦块,落煤口基本被焦块堵死。

项目

   符号

单位

        

设计煤种

校核煤种

1

燃煤成分

收到基碳

Car

48.9

30.9

收到基氢

Har

2.88

2.8

收到基氧

Oar

4.32

6.15

收到基氮

Nar

0.03

1073

收到基硫

Sar

0.83

0.67

收到基灰份

Aar

29.64

48.6

全水份

War

12.8

9.1

干燥基无灰基挥发份

Vdaf

22.3

16.9

低位发热量

Qnet,ar

MJ/kg

18.84

12.04

2

灰熔点

变形温度

T1

1220

1260

软化温度

T2

1250

1280

熔化温度

T3

1260

1290

                    

3.2. 结焦的原因分析

3.2.1. 床压测点布置不同,造成运行人员误判断

    华亭电厂的床压测点布置在炉膛左右两侧墙上,并且距布风板100mm,运行人员没有掌握床压测点的布置特点,造成结焦程度的加剧、结焦面积的扩大。

    根据床压测点的布置位置及一些数据分析,06:00右侧床压降为1KPa后基本保持不变,密相区部分床温在1000以上,最高达1200,这时炉膛右侧已经结焦,床压测点距布风板有一定距离,床压测点被掩埋在焦块中,无法测到风压,所以床压随结焦的程度加重而变小,如果床压测点布置在布风板上紧贴布风板,结焦后床压值变大;同样0846以后炉膛左侧床压为0.96KPa基本保持不变,炉膛左侧也已经结焦。炉膛左右两侧结焦后,大量的一次风从布风板中间进入炉膛,暂时性的维持炉膛中部的流化状态,使锅炉维系运行,但是由于持续的高床温,炉膛中部的小焦块被吹起落在了基本没有一次风的炉膛左右两侧,使炉膛左右两侧的结焦加剧,最终形成一个炉内左右两侧高中间凹陷的形状;有一少部分焦块被吹起后,粘着在落煤口,造成给煤机堵煤跳闸。

3.2.2. 煤质发生变化,致使投煤时对密相区床温选择不合适

   根据以前多次的启动经验,一般密相区床温最高点在420以上,密相区平均床温在370以上,对应密相区高点床温给煤机脉动投煤,所用煤质为:收到基低位发热量基本为20MJ/kg左右,收到基挥发份为2428%,启动很顺利。由于电量送出受线路限制626#1炉停炉备用,停炉时煤仓煤位高,810启动时还是按照以前的经验投煤,停炉时间长,煤质发生了很大的变化:收到基低位发热量为16.97MJ/kg,收到基挥发份仅为16.19%。煤中挥发份的析出分两个阶段:第一稳定析出阶段在500600,第二稳定出阶段在8001000;由于煤在煤仓内堆放时间较长,第一稳定阶段的挥发份的份额减少,保证了密相区床温在低温时稳定升高,但是大量的煤进入炉膛没有燃烧,随着炉内温度的不断升高,在密相区床温高点,煤的第二稳定析出阶段开始进行,高份额的挥发份和大量的焦炭参与燃烧,使密相区部分床温迅速上升超过1000,高温区许多煤快速熔化和没有燃烧的煤粘接在一起,形成焦块。清理炉内焦块时,炉左右两侧焦块内大部分是煤粘接在一起,又黑又硬,炉膛中部松软的部分基本是煤,如图一、图二所示

                

3.2.3. 启动床料粒径的影响

华亭电厂正常运行时入炉煤的粒径分布大概为:813mm2.5%,68mm3%,36mm20%,13mm30%,1mm以下的为45%;正常运行产生的炉渣粒径分布大概如表二所示,根据多次启动的经验,将正常运行产生的炉渣不做任何处理(设计启动床料为03mm),直接作为启动床料,收到很好的效果,但在这次启动前将正常运行产生的炉渣进行筛分,筛去了炉渣中的大颗粒后作为启动床料,并且将返料器内的大量细灰加入炉内。启动床料粒径的大小,对流化质量的好坏影响很大。床料颗粒太细,颗粒间的粘着力大,床料的密度加大,流化风量小,流化不良,容易出现沟流现象,造成结焦;流化风量大,在点炉过程中随着床温的不断升高,一次风速加快,容易将大量的床料带出炉膛,导致床压不断降低,床料减少,炉内床料太少,不能在炉内形成正常的内循环,并且床料中可燃成份大大超标,一旦遇到高温点,发生快速结焦。从这次结焦中应证了这些情况,焦块中基本是煤,如图一所示。

3.2.4. 锅炉设计中存在一定缺陷

煤粉炉有炉内火焰监测装置,能够很好的了解炉内燃烧情况,便于运行人员调整。循环流化床锅炉由于其燃烧原理的特殊性、复杂性,至今还没有可利用的观察炉内燃烧情况的装置,只能采用最原始的在炉膛合适位置装设观火孔,以便运行人员了解炉内燃烧情况。华亭电厂两台循环流化床锅炉没有设计观火孔,使运行人员无法了解炉内燃烧情况,对炉内燃烧情况的分析和判断十分的不利,造成炉内结焦进一步扩大。

筛格宽度(mm

813

68

36

13

0.61

0.30.6

0.20.3

0.09 0.2

0.075 0.09

<0.075

合计

筛上所剩渣样的重量(g

8.0

9.2

34.5

60.5

38.4

112.9

54.7

128.4

25.3

27.6

499.5

筛上所剩渣样重量占总样重量的百分比(%

1.60

1.84

6.90

12.10

7.68

22.58

10.9

25.68

5.06

5.52

99.9

                表二

3.2.5. 一次风量测点不准确

一次风量是循环量化床锅炉在运行中十分重要的参数,它不但关系到机组的经济性,更重要到关系到机组的安全性。810点炉前所做流化风量为9Nm*3/h,点炉时一次风量为10Nm*3/h,开始脉冲投煤时一次风量为12Nm*3/h,连续投煤时一次风量为15Nm*3/h,按照这些风量值,正常点炉是不会结焦。但是,这次结焦停炉后,一次风量仍显示8Nm*3/h,焦块清理后准备启动,一次风量在12Nm*3/h,床料基本不流化,一次风量在13Nm*3/h时,床料才开始流化,热工将一次风量测点校核后,一次风量在5Nm*3/h床料已经流化良好。要认识到一次风量的重要性,一次风量偏大,容易将床料带出炉膛,形成空床;一次风量偏小,大颗粒的床料沉积在布风板上,引起流化不良,所以启动前要对一次风量做准确的校核。

4. 结束语

    循环流化床锅炉结焦有设计、制造、运行等多方面的因素。运行方面主要除一次风量的配比、煤质的变化、燃料粒径的大小、床料粒径的大小,还有返料不畅、耐磨浇注料脱落、风帽损坏等原因。作为运行人员,要掌握锅炉特性,提高理论水平,同时多借鉴同类型机组的运行经验,在实践中不断积累经验,这样才能对循环流化床锅炉的结焦得以控制和防范,给设计者和制造者提出合理的建议,使循环流化床锅炉在各方面日渐成熟。

参考文献

1.    东方锅炉集团DG480/13.73-2型说明书

2.    杨则安. 循环流化床锅炉的运行故障及原因分析

3.    岑可法. 循环流化床锅炉理论设计与运行

来源:华亭发电公司
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