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12.5MVA电炉变压器轻瓦斯气体原因剖析及对策

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2009/5/20 14:29:26   

 关键词:  变压器 轻瓦斯气体

[摘 要] 本文根据一座12.5MVA电炉变压器在正常运行中发生两次轻瓦斯气体,并从气相色谱分析、电炉变吊芯检查及短网外部结构综合进行剖析,查出故障发生的原因;并有效的采取措施排除故障。
[关键词]电炉变压器; 轻瓦斯气体 ; 色谱分析; 电炉短网 ; 分析;对策 
 

一、     引言
电炉变压器是铁合金设备的重要组成部分之一,电炉变压器的运行特点:停送电频繁,即(24h,正常交接班,出炉压放电极,约8—12次)。加上冶炼工艺的特性,负载波动较大。炉内物料的塌料,炉内物理、化学反应机理,很容易造成二次电流具增,甚至二次侧电极短路现象,对电炉变的冲击危害较大。为此说明,电炉变压器属在恶劣工况下运行的电气设备。本文根据一座12.5MVA矿热炉变压器,型号:HKSSPz—12500/35。在正常运行中产生两次轻瓦斯气体,并排气送电运行正常。根据气体产生的原因等诸多方面因素进行综合分析,查出故障的原因并采取有效的措施,避免了停炉停产等诸多方面的经济损失。
二、    电炉变压器的故障现象
一座12.5MVA的矿热炉生产硅锰产品。2007年4月份投产运行,在将近2个月的运行中,先后发生两次轻瓦斯气体报警信号;第一次轻瓦斯报警信号是在炉子正常运行时,由于炉内的物理化学反应大塌料时,造成二次电流具增,额定电流一次206.2A,当时运行 260A(行业允许超载运行20—30%),出现轻瓦斯报警信号,后停电排瓦斯气体送电正常;未发现异常情况。第二次轻瓦斯信号是在炉子交接班送电时。由于电极升降机构没有提升到位,送电时二次负载较重,一次A、B两相过流跳闸,同时轻瓦斯报警。经排瓦斯气体点燃、易燃。后经试送电运行正常。并对两次轻瓦斯气体产生的报警引起高度重视。一方面加强电炉变压器监视运行及增加外侧温等措施;防止事故扩大;另一方面,避免停炉停产经济损失,尽快查找设备隐患,现从如下三方面综合分析。
 
三、    电炉变压器故障原因的分析
 3.1、取变压器油样进行气相色谱分析
   气相色谱分析——是气体先溶于油中,超过油的溶解限度时会形成游离气体,这些气体的组成(含量ul/l)与故障的类型及严重程度密切相关,所以,气相色谱分析,能尽早发现变压器内部是否存在故障,并可随时监视故障部位及发展状况。因此说明,气相色谱分析是电气设备试验必不可少的项目之一。
  附表:气相色谱分析数据报告
 
   组合
氢气
H2
一氧化碳
CO
二氧化碳
CO2
甲烷
CH4
乙烷
C2H6
乙烯
C2H4
乙炔
C2H2
总烃
PPM
含量(ul/l)
175.61
736.40
3915.69
179.14
228.50
211.67
16.83
636.14
分析意见:总烃超标、氢气、乙炔已超过注意值,根据三比值法编码规则,编码组合为:0-2-0,参考故障类型:150-300C°范围过热性故障,引线外包绝缘脆化,绕组油道堵塞,铁芯的局部短路等故障。建议跟踪分析、监视运行。
初步判断:电炉变压器内部某一部位有过热(温度150-300C°)性故障;过热部位接触的绝缘油氧化分解产生气体。由于该电炉变二次出线端子48套,内部出线连接点较多、并且运行电流较大(额定电流51550A;行业允许超载运行20-30%,实际运行电流在61860A);因此推测故障涉及在二次部位。
 
3.2、电炉变压器现场吊芯检查分析
 为了尽快消除设备隐患,防止故障扩大及停产停炉经济损失。根据电炉变压器故障现象及气相色谱报告分析,和电炉变厂家技术人员共同商讨,决定采取现场吊芯检查,(见图1.电炉变二次端子排列及内部平衡短接线示意图)
    经现场吊芯检查,发现A、C两相中间部位平衡连接线变色发黑
严重,部分绝缘纸烤焦脱落严重(即:X2-X3-X4-X5-X6-X7;a2-a3
-a4-a5-a6-a7;Z2-Z3-Z4-Z5-Z6-Z7;C2-C3-C4-C5-C6-C7)。上部和下部绝缘纸变色较轻(即:X1-X2,X7-X8,a1-a2,a7-a8;Z1-Z2,Z7-Z8,C1-C2,C7-C8)。中相(B)绝缘纸未发现变色发黑现象,即(y1-y9,b1-b9)。根据电炉变压器设计的平衡短接线面积(参数):短网各支路,短接平衡连接面积:120mm2×7=840 mm2,按每平方电流面积:4A,不平衡系数取:480A以上。根据故障现象说明,电炉变(A、C)两相中间部位电抗较低,短网各支路不平衡电流大于480A以上,两边相(A、C)上下部及中相(B)电抗较大,短网各支路不平衡电流小于480A以下。,初步判断故障点应在短网外部造成电炉变压器故障。
 3.2、短网外部分析
 该矿热炉短网设计属低电抗短网技术,目的是提高电炉的有功功率,降低无功损耗,运行功率因数0.83以上,短网设计两大特点(如图2、短网截面图)。
3.2.1、中相(B)距离炉体较近,短网布置几何尺寸较短,为了增大(B)相电抗值,力求达到三相电极做功平衡,即:加大中相y1-y8、b1-b8的间距:180mm。它的不平衡电流小于480A以下,为此说明中相(B)短接线绝缘未变色碳化脱落。
3.2.2、两边相(A、C)距离炉子较远,短网布置几何尺寸较长,而减小短网各支路电抗值,短网各支路每相(16个铜管支路)间距控制在100mm。而传统的短网各支路间距200mm,所以,中间部位各支路抵消漏磁通较好,那么,短网的电抗值较低。造成中间部位不平衡电流大于480A电炉变设计的平衡短接线面积。由于短网各支路电抗有较大的差异,造成电炉变每相16个出线端子负荷不能均衡分配,使中间短接平衡线发热绝缘加速老化变黑脆化脱落,高热部位接触绝缘油氧化分解产生气体。
 
四、解决处理措施
为了尽快确定解决方案,不至于炉况的恶化,降低故障损失。经商讨,其一、电炉变内部发黑的平衡短接线重新处理用绝缘纸包扎。其二、在短网外部进行平衡短接的方法。采用100×10铜排用氩弧焊机连接;即(a1—a8短接:x1-x8短接:y1-y8短接:b1-b8短接:z1-z8短接:c1-c8短接),这样无论外部电抗差异的大小,使电炉变每相各支路的负荷能够均衡的分配,确保电炉变压器安全运行。
五、结论
该电炉变压器出现的轻瓦斯气体,经三个方面综合分析,查出问题存在的原因,采取有效的措施,消除故障隐患。经半年多的运行未出现其它异常情况,该故障的解决避免了电炉变吊运、反厂,维修、停产等经济损失,取得较好的经济效益。
参考文献:
[1]、赵家礼、张庆达、变压器故障诊断与维修。北京机械工业出版社,1996.
[2]、崔立军  变压器理论与设计  科学技术文献出版社   1994
[3]、李宏力    色谱分析软件   2005
作者简介:麻林伟(1964-),男,86年毕业于南阳理工学院,高级工程师,中国设备工程高级专家,现从事冶金机电设备技术管理工作。

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