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热水锅炉低压运行事故原因分析及防治措施

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2009/5/6 17:52:57   

   

简介: 本文通过对一起爆管事故的分析,阐述了发生爆管的原因由于锅炉在低压运行下,受热面管内产生过冷沸腾导致结垢,使得管壁超温过热、强度下降,最终导致破裂,并在此基础上提出相应改进措施。
 前 言

目前在北京市郊区的一些生活小区的集中供热锅炉房仍然运行着许多自然循环的热水锅炉,结构形式有单锅筒纵置式、双锅筒纵置式、和双锅筒横置式几种,燃烧设 备多为链条炉排,设计煤种大多为各类烟煤。出力一般在0.7-7.0MW之间,但经运行过几个采暖期后锅炉受热面管发生不同程度的变形、胀粗、甚至穿透性 裂纹,严重者可导致爆管等水循环事故,影响了锅炉的安全运行和正常供暖。为此,笔者通过典型检验事例从锅炉的结构特点、运行条件等方面入手,着重分析热水 锅炉水循环事故的原因,提出改进措施。

一、事故发生
  在××年2月5日北京某集团总公司下属单位一小区供暖锅炉房的一台SZL2.8-1.0/95/70-AIII热水锅炉在运行中突然发生爆管。锅炉被迫停止运行,给小区供热造成很大影响。
二、现场勘查情况
  笔者对事故锅炉进行外观检查,发现爆管发生在炉膛水冷壁,其情况是:(见图1)
  (一)炉膛水冷壁顶棚管发生不同程度下塌变形,严重处的变形量达100-130mm,管子局部胀粗,其中有一根破裂(部位Ⅰ)。炉膛右侧位于炉膛燃烧主燃区有3根水冷壁管的直段外凸变形,变形量40mm,变形管段局部胀粗,有许多处穿透性裂纹(部位Ⅱ)。
(二)在进一步对锅炉水冷壁割管检查发现:
1.水冷壁顶棚管结垢严重,管内壁结垢3-4mm。
2.右侧水冷壁管直段结垢2-3mm。管外壁金属呈暗红色。
3.经过内部检验,其余受热面管内壁结垢不超过0.5mm。

三、事故分析
(一)锅炉概况:
锅炉型号:SZL2.8-1.0/95/70-AIII
锅炉出厂编号:22-3100
出厂日期:1995.8
锅炉主体材质:锅筒:20g 管子:20
投用日期:1996.12
工作压力:0.3MPa
水处理形式:钠离子交换器
事故发生:锅炉投运后的第4个供暖期
(二)管壁结垢直接导致了水冷壁管的过热损坏
1.锅炉受热面金属的温度总是高于其中工质的温度。当管壁受热面较清洁时候,由于热量被水吸收而得到充分的冷却,受热面金属的强度在安全工作的范围内。但 是,如果受热面结了水垢,金属的状况就会发生向不安全的变化。对于碳酸盐水垢来说,它的热阻是一般钢的几十倍。受热面水垢的存在阻止了金属热量的释放。直 接引起管内壁热储量增加,导致管壁温度增高。当管壁结1mm的水垢时,管壁温度将生高100℃以上,而管壁温度升高导致钢材的强度下降。而从现场水冷壁的 颜色判断,损坏管处的壁温确实曾经超过500℃以上。所以结垢使管壁超温过热,强度下降,最终导致破裂。
2.水垢和钢材的热膨胀系数不同,这又导致垢层局部开裂或脱落,这使较低温度的热水与温度相当高的管壁相接触,引起管壁温度的巨大变化,并使管内壁受到冷热应变,产生巨大的应力。以致使管子发生很多裂纹。
  3.管壁温度升高,管子就会发生伸长,因而造成顶棚管和水冷壁管的凸出变形。

(三)低压运行下,过冷沸腾是导致水冷壁管结垢的主要原因

1.本炉为上锅筒进水和出水,属于自然循环的热水锅炉。自然循环的热水锅炉是靠上升管和下降管水温不同而造成的重度差形成水循环动力。水循环安全可靠的必 要条件是各回路和各回路的热偏差管都处于稳定的循环状态。而在热水锅炉的上升管中,当局部热负荷较大或工作压力较低时,在管内可能产生过冷沸腾。因为在压 力低的情况下,水的饱和温度也降低。在发生过冷沸腾时,如果靠近管壁的过热水层厚度不大,则在受热面形成的气泡可能直接与欠热水接触,此时的气泡根部是蒸 发过程。在气泡超过过热水层是蒸汽冷凝过程。气泡的蒸发和冷凝严重时可引起水击,从而导致锅炉部件的损坏。热水锅炉进行锅外化学处理的补水硬度为0.6毫 克当量/升,比蒸汽锅炉大20倍。管内的过冷沸腾将直接导致在汽化点附近结垢加剧。因此对于热水锅炉来说过冷沸腾是很危险的。而且热水锅炉不象蒸汽锅炉那 样,受热面的水是汽化蒸发状态,热水锅炉的受热面管子内不允许发生汽化,并且管内的水温也不能过高。所以受热面管子不发生超温、汽化、或过冷沸腾是保证热 水锅炉自然循环安全性的主要目的。
本台锅炉右侧水冷壁管水循环流量小(无引射管接入下降管)。在受热面管的横截面上,水温分布是不同的,管壁处较管中心处水温高,因此在某段管的横截面上, 当平均水温尚未达到饱和温度tbh,而管内壁温度tb却超过了饱和温度。两者之差达到一定值时,在管内壁开始生成气泡,发生汽化,当气泡与欠热水接触时冷 凝消失,发生过冷沸腾现象。过冷沸腾的产生直接导致管内壁汽水处的盐类蒸浓结垢,垢层的持续增厚使热阻不断加大,管子的导热性能下降,最终造成管壁超温, 出现过热变形,以至发生爆管。

2. 锅炉水冷壁管过冷沸腾校核计算:
  ⑴锅炉运行时避免发生过冷沸腾的条件:tb<ts+△tgr-5
式中:
tb管内壁面温度℃,由传热方程知tb=t+q/a
ts工作压力下水的饱和温度℃
△tgr发生过冷沸腾时管壁过热度℃
△tgr=0.35×q0.3/p0.15
q:管内壁传热热流密度Kcal/m2h
t:流体(欠热水)水温度℃
a:管内壁水对流换热系数a=(7.13+0.0449t)×(wr0.8/dn0.2)
wr:管内流体质量流速kg/m2s
dn:管内径m
(2)锅炉在设计压力下运行时的过冷沸腾校核计算:
锅炉设计压力p:1.0MPa
炉膛高温区管内壁传热热流密度q:
q=9.49×104Kcal/m2h(由锅炉热力计算查得)
  dn:管子内径 0.045m
  受热面管截面积;f=0.2m2
  饱和水温度ts=183.2℃(查表)
  循环水量G:96000kg/h
a.发生过冷沸腾管壁过热度计算:
△tgr=0.35×q0.3/p0.15
    =0.35×949000.3/100.15
    =7.7℃
b.管内流体质量流速计算;
wr=G/3600f
=96000/3600×0.2
=133.3kg/m2s
  c.管内壁水对流换热系数计算a
a=(7.13+0.0449t)×(wr0.8/dn0.2)
=(7.13+0.0449×81.3)×(133.30.8/0.0450.2)
=1005.8
  d.管内壁温度计算
tb=t+q/a
=83.1+94900/1012.9
=177.5℃
tb<ts+△tgr-5=185.9℃
经核算锅炉在设计压力下不会发生过冷沸腾,管壁是安全的。
(3)锅炉在实际工况下过冷沸腾校核计算:
本台锅炉的实际工作压力为0.3MPa,压力为0.3MPa水的饱和温度ts=142.9℃(查表)。
同理计算管壁过热度
△tgr=0.35×q0.3/p0.15
=0.35×949000.3/30.15
=9.24℃
所以:tb>ts+△tgr-5=147.14℃
锅炉在工作压力下会发生过冷沸腾,管壁不安全。
由上述过冷沸腾校核计算结果不难看出锅炉在工作压力过低(与设计压力相比)的条件下容易产生过冷沸腾事故。

(四)发生过冷沸腾的一些影响因素:
  1.实际工作压力的影响,工作压力低,相应的饱和温度也低。同理,管内最小质量流速wrmin增大。发生过冷沸腾的危险性也加大。
2.过冷沸腾的发生位置,按照计算公式,在一定工作压力下,wrmin与管内壁传热热流密度q和管内流体平均水温t成正比。所以热水锅炉在热流密度最大和 管内水温最高处的wrmin最大,最容易发生过冷沸腾。在事例中变形、爆管部位都处于热流密度最大处,这些部位发生了过冷沸腾。
3.燃用煤种的影响,本炉使用大同混煤,与设计煤种相比耗煤量减少。为正常运行,增大鼓风量,炉膛总产热量增加,炉膛温度升高,同时增大总烟气量。烟气流 速加快,传热热流密度提高,管内流体温度随之升高,按经验公式,管内最小质量流速wrmin增大,发生过冷沸腾的危险性也加大。
  综上所述,锅炉在低压运行时容易发生过冷沸腾,它是受热面管变形、过热、爆管等水循环事故的根本原因。过冷沸腾容易发生在锅炉管热流密度最大及水温最高处。避免发生过冷沸腾的根本办法是将发生过冷沸腾部位的受热面管的质量流速提高到一定值。
  四、改进措施
  (一)为了提高热水锅炉循环回路的质量流速,可考虑在锅筒进水管加引射管,将回水直接引入下降管(本台锅炉的进水管就没有引射管)。或者是通过在下降 管入口加装喷射器,所谓喷射器是利用进入锅筒的给水压力与锅筒内水压之间的压力差。以较高的速度流出,引射压力较低的锅水,增加进入下降管的水流量,达到 提高循环水速的目的。
  (二)使用单位确实搞好水质监督工作。严格执行GB1576-2001《工业锅炉水质》。
  (三)在允许的条件下提高锅炉的运行工作压力。

  五、启 示
  目前在一些设计、使用单位存在一些认识误区,认为在选用锅炉时,设计参数越大越好,设计压力越高越好,其实不然。应根据锅炉实际需要运行压力选择与之 相匹配的锅炉。尤其是对于那些功率较小、管网不大的锅炉房,更应该引起足够的重视。另外,目前在锅炉出厂资料中只规定了锅炉的最高使用参数,而没有规定锅 炉最低允许工作压力,笔者在进口锅炉检验中发现国外一些锅炉制造厂的出厂资料中规定了锅炉使用压力范围,以保证锅炉的使用安全。

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