设备/系统概况:
华润电力常熟第二发电厂一期工程(2×600MW)#1机组锅炉是超临界参数变压运行本生直流锅炉,采用π型布置,单炉膛、低NOX轴向旋流燃烧器(LNASB)前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构。锅炉设计煤种为神府煤,校核煤种为晋北煤。
锅炉主要参数:
名 称
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单位
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BMCR
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ECR
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BRL
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过热蒸汽流量6 J! M6 R' n; d4 O% n: G
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t/h
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1950
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1740.3
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1859.25
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过热器出口蒸汽压力 |
MPa(g)
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25.4
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25.4
|
25.4
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过热器出口蒸汽温度5 T: k9 n' S' s
|
oC
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543
|
543
|
543
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再热蒸汽流量+ j+ }" ]& v9 T6 ~5 I" s
|
t/h
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1588.5
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1427.7
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1508.8
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再热器进口蒸汽压力7 ~ A u3 O- g% n! g
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MPa(g)
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4.82
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4.35
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4.57
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再热器出口蒸汽压力1 e7 N7 p) I2 o: z$ D( S
|
MPa(g)
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4.63
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4.18
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4.39
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再热器进口蒸汽温度1 j i) {, L# X8 b' D5 e7 g1 O4 `
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oC
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307
|
296
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301
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再热器出口蒸汽温度
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oC
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569
|
569
|
569
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省煤器进口给水温度* C9 N% G. Z% b# U; F4 F, o9 Z; c
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oC
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289
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282
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286 |
调试系统:
1.1.1锅炉受热面管束(蒸汽部分)及其联络管;
1.1.29 主蒸汽管道;
1.1.3冷段再热蒸汽管道;
1.1.4 热段再热蒸汽管道;
1.1.5高压旁路;
1.1.6 小汽机高排高压蒸汽进汽管;
试 运 时 间:2004年12月25日~2005年01月08日
项 目 负 责 人:
专 业 组 审 核:
调试过程
1.1
2004年12月25日至12月28日,锅炉炉水循环泵注水结束后,锅炉上水进行冷态清洗,直至炉水品质合格。
1.2
2004年12月28日,建设单位、施工单位、监理公司及调试单位对冲管系统检查完毕,并做好点火启动前的检查和准备工作。
1.3
2004年12月29日,锅炉点火升压,进入试冲阶段;11:15,锅炉点火;
12:00,锅炉升压,投运贮水箱水位、炉水循环泵出口流量、给水流量、大小流量溢流阀自动;
13:30,锅炉升压至1.5MPa,开启临冲门进行首次试吹,并检查临冲系统;然后停炉,炉膛吹扫10min;停送、引风机;停炉水循环泵、电泵锅炉整炉放水,除氧器放水;保持空预器吹灰,锅炉保持自然通风;
1.4
2004年12月30日,锅炉点火升压,制粉系统投入,开始第一次正式稳压冲管,进入正式冲管阶段;16:49,锅炉点火升压;19:05,启动磨煤机1A,给煤机1A1,1A2;
22:15,分离器汽压5.41MPa;
22:45,断煤,停磨煤机1A;
23:26,停炉;
1.5
2005年1月2日至2005年1月7日,锅炉进行第2次至第11次正式冲管;期间,进行了锅炉再热器进口集粒器的排污和清理工作;
1.6
2005年1月8日,锅炉进行最后阶段的稳压冲管;第12次稳压冲管:
12:00,锅炉点火;
13:30,分离器出口压力为5.5MPa,放置靶板;
14:20,第12次稳压冲管结束,靶板考核合格;
期间,进行了高排至小机高压进汽管道冲管;
第13次稳压冲管:
16:10,锅炉点火;
17:12,分离器出口压力为5.5MPa;
17:20,放置靶板;
17:40,第13次稳压冲管结束,靶板考核合格;
其后,进行了屏过至炉本体吹灰管路的蒸汽冲管;
2.
发生问题及处理
整个冲管期间,除了由于热工逻辑的不完善问题造成两次停炉事件以外,并无其他明显缺陷。
2004年12月29日10:38,点火后,由于中心风逻辑存在:二次风管道压力>0.85MPa,关闭中心风门,导致油枪燃烧不稳定,停炉;
2004年12月30日16:43,点火后,由于A5油角阀故障,造成OFT动作,锅炉MFT动作;
对于上述问题,组织了各方专家进行了专题会讨论,最后确定把此两项逻辑删除,以免锅炉整套启动,乃至正式投产运行后而产生的不必要的误动作。
结论蒸汽冲管在各方的共同努力下,顺利完成预定目标,需靶板考核的主、再热蒸汽回路冲管系数均大于1,经各相关单位检查确认,考核靶板满足要求,冲管质量优良,已办理好签证。
来源:热电联盟