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淮北发电厂200MW汽轮机三缸全优化增容改造

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/6/20 9:24:06   

 关键词:  200MW 汽轮机


文章标题:淮北发电厂200mw汽轮机三缸全优化增容改造
淮北发电厂李先良

[摘要]:
  由于当前国内200mw汽轮机的运行经济性较差,本文根据目前先进的汽轮机设计技术,结合我厂#5汽轮机的实际状况,提出了三缸全优化增容改造的必要性和改造方案。针对在施工过程中和启动调试阶段所出现的问题,本文分析了问题出现的原因,提出了处理措施。根据费用决算报告和热力试验数据,分析了改造工作所产生的经济效益、社会效益、环保效益,对工作进行了全面的总结。

1.改造目的
  淮北发电厂5号汽轮机是东方汽轮机厂生产的n200-12.7/535/535型超高压、中间再热、三缸三排汽、冷凝式汽轮机,出厂编号为d05-78-6。机组于一九八一年十二月投产发电。
由于该类型机组采用的是40年代设计技术,整机设计完成于60年代初期,所以经济性大大落后于同类型机组的世界先进水平。这不仅造成能源的大量浪费,而且增加了对环境的污染。因此,采用目前先进的汽轮机技术对200mw汽轮机进行三缸全优化增容改造是十分必要的,对节省能源和保护环境都有重大意义。通过改造不仅可以提高机组效率,降低热耗,还能适当延长机组总的服役期。
2.改造技术内容
2.1高压部分
  调节级喷嘴采用子午面收缩,动叶采用新叶型。第2~12级静叶采用新层流叶型,出汽边厚度较薄,δ=0.38mm。第2~5级静叶采用分流叶栅,第6~12级采用弯曲静叶。第2~9级动叶采用新扭曲叶片,沉头铆钉围带,多齿叶顶径向汽封。
2.2中压部分
  第13~22级静叶采用小型损层流叶型,出汽边厚度δ=0.38mm。第13级隔板静叶采用大刚度叶片,第14~19级隔板静叶采用分流叶栅,第20~22级隔板静叶采用变弦长扭曲叶片。
第13~19级动叶采用沉头铆接围带,多齿叶顶径向汽封。第20~22级动叶采用自带冠斜叶顶,形成光滑子午流道,并采用多齿叶顶径向汽封。取消第17、18和22级动叶中的拉筋。
2.3低压部分
  提高第1~2级根径,使第1~5级采用等根径,改善u/co。第1~4级静叶采用薄出汽边技术,第1~2级静叶采用可控涡设计的低型损层流叶型,第3~4级静叶采用型损较低的层流叶型hq-4型。第1~4级隔板均采用焊接隔板。末级以引进技术高效型线进行模化设计,静叶采用斜置技术。
第1~4级动叶采用性能优良的加宽叶型,降低蒸汽弯应力,提高动强度。第1~4级动叶采用自带冠斜叶顶,多齿叶顶径向汽封。末级动叶片采用拱型围带,形成光滑子午流道。
3.改造方案
  高压转子采用东方汽轮机厂制作的成品新转子一套,中、低压转子采用#6机改造后的旧中、低压主轴制成的改造转子各一套(包括带平衡槽的旧接长轴、旧靠背轮等)。
以下部件采用新设计方案制造:高压喷嘴组,高压全部隔板共11级及隔板汽封,高压后汽封#1汽封体;中压全部隔板共10级及隔板汽封,#2隔板套;低压分流环,#6、#7隔板套,低压全部隔板(正、反5级)共15级(含中压缸低压部分正向5级隔板),所有隔板汽封。
4.技术经济指标
  额定功率:220mw
  额定条件下热耗:1945kcal/kw.h
  额定条件下流量:634t/h
  高压缸效率:≥85
  中压缸效率:≥92.5
  低压缸效率:≥87.5
  改造后无煤耗功率增加13310kw,有煤耗功率增加8360kw。
5.改造技术总结
  1998年9月20日至12月31日,淮北发电厂在#5机大修期间进行了200mw汽轮机三缸全优化增容改造。
5.1安装情况
  根据东方汽轮机厂《n200-12.7/535/535型凝汽式汽轮机通流部分改造主机证明书》提供的标准,淮北发电厂组织人员进行安装。各部套间隙值经调整后,由双方共同进行验收。由于制造厂设计及部套加工不周全,致使现场补充加工量很大,给总工期造成一定影响,补充加工方案由东方汽轮机厂确认。
  在装配过程中出现的问题及处理措施:
  5.1.1高压部分
  ①高压#3后轴封套轴向位置相差约3mm,将该轴封套法兰结合面轴向车削3mm。
  ②下喷嘴弧密封键间隙超标(东汽厂装配),重新装配。
  ③高压隔板轴向阻汽片轴向长度影响盖上缸(设计不合理),现场就地车削2~4mm。
  ④第10~12级隔板通流间隙偏小,将进汽侧车削0.5mm。
  ⑤高压前轴封内一档漏汽至高排新管道(在内外缸夹层),因新轴封套未预留接口,将此管道取消。
  ⑥高压后轴封套三个回汽口原配置腰形法兰,由于所处位置狭窄,拆装困难,现改为焊接。
5.1.2中压部分
  ①中压#2、#3前轴封套相邻边重叠约1.5mm,将#3套重叠部分车削2mm。
  ②#5隔板套内两级隔板通流间隙偏大,将隔板套凸缘进汽侧车削8mm、出汽侧补焊。
  ③为调整中压缸通流间隙,将推力轴承后调整环减薄,前调整环加厚,中压转子向机头移0.60mm。
5.1.3低压部分
  ①第27级(中压转子低压末级)、第32级(低压转子正向末级)、第37级(低压转子反向末级)隔板径向汽封体端面影响盖缸(缸体变形),轴向车削10~20mm。
  ②为便于末级叶轮加平衡块,在低压缸(甲、乙、丙三台)末级叶轮轴向所对壳体轴封隔离套(喇叭套)的下方使用割炬开手孔200x400mm2。
5.1.4转子弯曲度
  高压转子0.04mm,位于第2、3级叶轮之间;
  中压转子0.03mm,位于第16级叶轮前后;
  低压转子0.035mm。
5.1.5配置对轮之间垫片厚度:
  高中对轮之间垫片21.97mm;
  中低对轮之间垫片12.30mm;
5.2启动情况
  机组安装后,于1999年元月1日第一次启动。由于制造厂在现场施工中未制定严格的施工工艺,将高、中联轴器和汽、发联轴器的螺孔铰斜。高、中联轴器和汽、发联轴器连接以后联轴器外圆跳动值偏大(>0.16mm),致使机组启动后振动超标,仅采用高速动平衡法已无法消除,迫使机组在振动超标情况下维持运行。另外,由于东方汽轮机厂提供的危急遮断器动作转速不准确,致使多次启停机以调整危急遮断器动作转速。机组于元月12日正式并网运行,其间启停机十余次。
  99年2月10日至2月20日,利用节日临检机会,东方汽轮机厂对汽、发联轴器再次铰孔,但因工艺问题,斜孔无法铰直,机组振动依然超标。
  99年9月1日至9月13日,利用机组小修机会,东方汽轮机厂采用精度较高的镗孔机对汽、发联轴器再次铰孔,并将螺孔端面刮平。汽、发联轴器连接后,外圆跳动值0.06mm。机组启动后,各轴承振动合格。考虑到高中压缸汽封间隙不好调整,且高、中联轴器之间半侧加装垫片后,联轴器外圆跳动值及启动后#1~#3轴承振动情况较好,故此次未对高、中联轴器进行处理。
6.效益分析
  淮北发电厂#5汽轮机三缸全优化增容改造后,三缸效率及热耗率均达到设计指标。改造后经济性达到了目前国内同类型机组的先进水平。改造后,机组出力增加,具有明显的经济效益、社会效益和环保效益。
6.1经济效益:
  改造后,高压缸效率提高至85.26,中压缸效率提高至92.48,低压缸效率提高至88.10。机组热耗率由改造前的8847kj/kw·h,降低到改造后的8131kj/kw·h,机组热耗率降低716kj/kw·h。机组额定出力由200mw增至220mw。以机组负荷率75计算,可节约标煤28195.7t/台·年,以每吨标煤265元计算,可获得经济效益747.19万元/台·年。以增容改造总费用2496万元计算,约三年零四个月即可收回全部投资。具有明显的经济效益。
6.2社会效益:
  改造后,机组额定出力由200mw增至220mw,增强了机组的调峰能力,提高了电网的安全性和可靠性。通过改造,机组的主要部件可延长约15年使用寿命。由于改造设计采用了叶片强度设计方法、大刚度宽叶片等措施,机组的安全性能大大提高。
6.3环保效益:
  由于机组效率的提高,在同一负荷下燃煤量减少,so2和烟尘的排放量相应地大大降低,可有效地减轻对环境的污染,其环保效益显著。

参考书目:
  1.《20万千瓦汽轮机的结构》---哈尔滨汽轮机厂,1992.7。
  2.《国产三排汽200mw汽轮机通流现代化改造介绍》---东方汽轮机厂,1997。

来源:电气商情网
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