#6发电机氢气湿度超标治理
来源:中国电厂化学 作者:佚名 发布日期:2008-6-4 18:36:57
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112李兴敏(华电国际邹县发电厂)摘要:#6电机'>发电机内氢气湿度长时间超标,严重威胁着#6电机'>发电机的安全运行。各部门技术人员密切配合、群策群力,进行了大量艰苦、细致的工作,最终解决了这一技术难题。本文对氢气湿度超标的治理过程进行了详细的叙述,以总结相关治理经验,为今后遇到类似的技术问题提供解决方法。关键词:氢气;湿度;密封油;去湿装置;反冲洗1问题概述#6机密封油系统自2005年6月28日出现回油不畅缺陷后,电机'>发电机偶有进油,造成氢气系统一些管线进油,使#6机氢冷系统湿度仪及纯度仪无法投入运行。在此期间,依靠化学人员每天手测#6电机'>发电机内氢气纯度来监视;而由于管线积油,化学人员无法测量氢气湿度。2006年春节停机消缺后,#6机密封油系统回油不畅缺陷消除,#6电机'>发电机不再进油。用压缩空气吹扫氢气系统管线及氢气去湿装置后,投入#6机氢冷系统湿度仪及纯度仪运行,仪表显示#6机氢气纯度偏低、湿度偏高但未超标。经过对#6机氢气纯度偏低的治理,#6机氢气湿度逐渐降低,露点温度由原来的最高0℃左右降至最低-7℃左右。但进入4月中旬,#6机氢冷系统在线湿度仪显示#6电机'>发电机内氢气湿度超标,露点温度达6℃左右(要求露点温度在0℃至-25℃之间)。2治理过程#6电机'>发电机内氢气湿度长时间超标,将严重威胁电机'>发电机的安全运行,并且此问题的解决直接影响着四期工程2×1000MW机组中制氢站改造的开工日期。针对#6电机'>发电机氢气湿度超标问题的治理,各级领导和相关技术人员均非常重视,先后于4月28日、5月23日、6月7日、6月13日、6月16日,召集相关部门和专业召开了五次专题分析会,会上对所做过的工作进行分析总结,对各种可能的原因进行逐一排查,然后对下一阶段要开展的工作进行安排。2.1根据电机'>发电机内氢气湿度偏大的原因,逐项排查电机'>发电机内氢气湿度偏大一般有以下几种原因:制氢站来氢湿度大;密封油真空泵工作不正常等原因造成密封油真空箱真空偏低,不能正常排出密封油内气体、水份;机组轴封压力高或轴加风机工作不正常,使润滑油中带水;氢气去湿装置工作不正常;密封油进入电机'>发电机内;氢冷器泄漏;定子水系统泄漏。1)制氢站来氢湿度大制氢站充罐前氢气纯度99.9(要求制氢站氢气纯度≥99.8),露点温度-40℃以上方可充罐,而且向#5、#6机组补氢使用同一氢罐补氢,而#5电机'>发电机氢气湿度合格,可以排除此原因。2)密封油真空泵工作不正常等原因造成密封油真空箱真空偏低,不能正常排出密封油内气体、水分。由于提高#6机密封油真空箱真空后,“密封油母管压力低”报警就会发出,造成备用密封油泵联启。因此,#6机密封油真空箱真空只能维持在较低水平,大约-50kPa左右。这样,使密封油中的杂质气体与水份的分离、析出作用大大降低,造成#6电机'>发电机内氢气纯度逐渐降低。然而,密封油真空泵工作是正常的,因此,寻找原因,进一步提高密封油真空箱的真空是关键。(a)对#6机密封油系统有关表计(泵出口压力表、母管压力表、密封油再循环泵出口压力表等)及密封油母管压力开关进行校验,结果显示有关热工表计及压力开关正常。(b)对#6机密封油泵入口有关法兰、表计进行查漏,外观上未发现密封油泵入口有漏点。同时关闭备用密封油泵入口手动门后,运行油泵出口压力及母管压力无变化。从外观上基本排除有空气漏入#6机密封油系统的可能。(c)关闭#6机密封油泵出口母管至真空箱减压阀手动截门后,密封油泵出口压力及母管压力无变化。保持密封油泵出口母管至真空箱减压阀手动截门在关闭状态,提高密封油真空箱真空至-68kPa左右时,“密封油母管压力低”报警仍然发出,备用密封油泵联启。同时观察到,密封油再循环泵出口压力表与密封油再循环管道上的压力表变化趋势一致、指示基本无偏差。这样,排除了当#6机密封油真空箱真空高时,密封油泵出口母管至真空箱减压阀故障开启,使一部分密封油回至真空箱的可能。(d)关闭主机润滑油至密封油真空箱进油管道与#6机密封油出口母管的联络门后,密封油泵出口压力及母管压力无变化。这样,排除了当#6机密封油真空箱真空高时,一部分密封油通过密封油泵出口母管与主机润滑油至密封油真空箱的联络管道倒流至主机润滑油系统的可能。(e)将#6机密封油油氢差压值由55kPa降至45kPa后,密封油母管压力表指示稍微升高约4kPa左右。这也基本排除了由于密封油油氢差压高,使密封油系统油流量大造成离心式密封油泵出口母管压力偏低的可能。(f)将#6机密封油母管压力低至657kPa联启备用油泵,修改为母管压力低至620kPa联启备用油泵。逐渐提高#6机密封油真空箱真空至-69kPa,密封油泵出口压力表指示由720kPa降至680kpa且小幅度晃动、密封油母管压力表指示由680kPa降至620kpa且小幅度晃动,“密封油母管压力低”报警发出,备用密封油泵联启。继续提高密封油真空箱真空至-83kPa,密封油泵出口压力表、密封油母管压力表及油氢差压表大幅度晃动约60kPa,密封油真空箱油位逐渐升高。将密封油真空箱真空降至-63kP左右,“密封油母管压力低”报警复位,停运备用密封油泵。经观察运行,氢气纯度下降速度明显变慢。(g)A