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《EDTA低温复合清洗新工艺的研究及应用》

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/6/4 18:31:17   

 关键词:  EDTA

468张福祥

大唐连城发电厂甘肃永登730332

摘要摘要:与传统EDTA清洗工艺相比,EDTA低温复合清洗新工艺使用了清洗助剂CA-1,实现了炉前、省煤器和炉本体系统的联合清洗。实施该工艺,能节省大量燃油和费用,可缩短基建机组或大修机组的清洗工期,进而加快其试运进程或开机进程,因此特别适用于火电厂基建机组或大修机组的化学清洗。本工艺应用于山西华能榆社电厂34号机组和甘肃大唐连城发电公司34号机组,使每台机组的整套试运时间缩短了710d至少节约燃油150t节约除盐水1500t

关键词火电厂;化学清洗清洗助剂CA-1EDTA

0引言

根据《火力发电厂锅炉化学清洗导则》[1]的要求,对基建和运行机组,都应对锅炉本体、省煤器、炉前给水系统分别进行化学清洗。其中,对锅炉本体和省煤器系统,一般采用盐酸、氢氟酸、硫酸等无机酸清洗工艺和氨基磺酸、EDTA、羟基乙酸等有机酸清洗工艺;对炉前给水系统一般采用柠檬酸等有机酸清洗工艺。

对以环保型和零排污型为主的新机组,宜采用EDTA工艺完成对新机组的清洗。在采用EDTA清洗时,为了提高清洗反应速度,都在尽量提高清洗温度。EDTA的熔点为240,在150以上就有分解倾向。因此,《火力发电厂锅炉化学清洗导则》规定:必须在135140进行EDTA清洗工艺。该清洗温度下,锅炉需要具备点火条件并升压运行才能完成清洗。

对于基建机组,锅炉具备点火条件时,整套试运工作头绪更多,相互交叉干扰更大。若进行清洗,就必须停止其他工作而为之顺延工期。为了加快投产进度,各发电公司迫切希望:在保证质量和不增加清洗废液处理设施的前提下,将化学清洗工作安排在点火前完成。这样,就给基建机组热力系统的化学清洗工作提出了更新、更高的要求。

经过调研和资料分析,在进行研究试验的基础上,我们开发了EDTA低温复合清洗新工艺,并应用于山西华能榆社电厂34号机组(2×300MW)和甘肃大唐连城发电公司34号机组(2×300MW)的化学清洗工作。与传统EDTA清洗工艺相比取得了较好的效益,每台机组的整套试运时间缩短了710d至少节约燃油150t节约除盐水1500t

该工艺的特点是不用点炉,系统控制方便,能对炉前给水系统、省煤器、锅炉本体系统实施联合清洗,因而可节省燃油,简化清洗临时系统,缩短试运工期。

1EDTA低温复合清洗新工艺

300MW基建机组的清洗范围为:炉前给水系统、省煤器系统、锅炉本体系统。清洗方式为循环清洗。根据清洗范围、设备材质、清洗剂的性质,化学清洗系统被设计为:清洗箱→清洗泵→临时管道→凝结水泵出口的低压给水管路轴封加热器→低压加热器→除氧器进水管→临时旁路管道→除氧器下水管→给水泵进水管→临时旁路管道→给水泵出水管→高压加热器→省煤器汽包→四周水冷壁→四周水冷壁下联箱→临时管道→临时回液母管→回液阀门→清洗箱。

清洗工艺:(2.02.5CA-1+(35Na2EDTA+(0.30.5)缓蚀剂SH-2550.03MBT+(0.150.2)联氨。清洗温度为7585℃,时间为68h

可以启动锅炉底部加热系统、清洗箱蒸汽加热系统、低压加热器加热系统进行升温。具体清洗时间及温度控制依现场条件可做适当调整,根据现场分析监测结果,决定清洗终点。

EDTA清洗结束后,清洗液pH值可达8.58.7,金属进入可钝化状态。在温度为(75±5)℃下保持约35h,金属表面足以形成良好的钝化膜,可防止锈蚀。如果pH值低于7,加入氢氧化钠使清洗液pH值达到8.58.7后,再进行钝化处理,维持温度为(75±5)℃,时间35h即可。钝化结束后,开总排放门、各系统及设备放水门以排尽清洗废液

实施本工艺的4300MW机组在清洗结束后,经检查确认腐蚀速率为:汽包钢为0.2090.240g/(m2·h),省煤器钢为0.2420.290g/(m2·h),水冷壁钢为0.1920.280g/(m2·h)。被清洗的金属表面无残留物、无点蚀,形成了良好的钝化膜,清洗质量均被评为优良级。清洗质量的检测方法及标准详见《导则》[1]

2新工艺的机理及优点

对于基建机组,化学清洗的目的是除去在制造、储运和安装过程中形成的氧化皮、腐蚀产物、焊渣、油污和防腐剂等污染物。进行EDTA清洗时,它对铁锈的络合溶解速度决定清洗的进程。清洗试验中观察到,在温度相同的前提下,不同清洗助剂导致清洗速度、清洗效果有很大差异。清洗助剂CA-1[2]EDTA复合后,能使EDTA络合溶解速度有很大提高,这种协同效应的产生为降低清洗反应温度提供了可能。通过调整各药剂复配比例,并在动态模拟试验台上进行了不同温度下的清洗试验,根据清洗效果和钝化膜质量,最终确定了EDTA低温复合清洗工艺。

清洗助剂CA-1[2]EDTA复合后产生协同效应的原因是:(1CA-1的吸附作用使EDTA富集于金属表面,使其在金属表面的浓度高于清洗液的平均浓度;(2CA-1的渗透作用能使其有效组分及它所富集的EDTA渗入铁锈内部,使EDTA对铁锈的络合溶解过程能从其表面内部同时进行,因而在相同清洗温度下,CA-1提高了EDTA对铁锈的清洗速度。

此外,利用CA-1的润湿、除油组分[3]能使油污和锈层分离,其乳化组分又能使油污溶于清洗液中,防止其再沉积于金属表面,并随清洗剂的冲刷而脱离金属表面。清除了油污和防腐剂,尘土、沙砾、水泥等含硅物质也就没有了附着于金属表面的粘性媒体,进而脱离金属受热面。这样、CA-1EDTA的复合清洗功能可以使“除油、除锈、除硅、钝化一步完成

对实施本工艺的4300MW机组,又附加进行了高、低压加热器疏水系统和凝汽器汽侧系统化学清洗[2]达到了彻底清洁热力系统的目的。机组启动后,疏水、凝结水、给水、炉水、蒸汽品质均很快达到了168h试运规定的要求,省去了300MW基建机组试运过程中的“洗硅”步骤。

采用EDTA传统清洗工艺只能清洗水冷壁系统。但采用EDTA低温复合清洗工艺时,可将清洗范围扩大到炉前给水系统、省煤器系统、水冷壁系统、过热器系统[4]、再热器系统,可采用串联清洗系统方法,一次完成多个系统的清洗工作。

总体说来,EDTA低温清洗工艺的优点包括:(1)清洗彻底、范围广;(2)缩短工期、节约清洗费用;(3)系统控制简单、方便、安全;(4)加热方式灵活(锅炉底部加热系统、清洗箱蒸汽加热系统和低压加热器加热系统均可使用);(5)清洗液温度均匀,不会出现锅炉点火清洗时的局部过热问题;(6)钝化处理方便、质量有保证。

3实施本工艺应注意的问题

选择EDTA清洗的pH值时,既要保证清洗效果,又要防止锅炉腐蚀。如pH值较低(pH值≤3),垢中成分容易以离子状态溶出,可加快清洗,但钢铁难以缓蚀;如pH值过高(pH值≥6),虽然钢铁的腐蚀速率较低,但清洗速率也较低,清洗时间将延长,清洗效果变差。在pH值为45时,清洗和腐蚀速率均适中,可选此范围做为开始清洗的pH值。Na2EDTApH值为45,因此,可直接选用Na2EDTA进行清洗。

EDTA清洗中,随着铁锈和垢的溶解,络合反应产生的氢氧化钠能使清洗液的pH值升高,如果pH值超过9,加上EDTA的消耗,则可使Fe3FeOH3沉淀出来,形成二次锈。因此,应在pH值为8.7以下结束清洗。为防止Fe3的点蚀和沉淀,可在清洗液中加入联氨或亚硫酸钠还原剂,将三价铁还原为二价铁。

炉前给水系统中若有不锈钢设备,应限制EDTACA-1、氢氧化钠、联氨或亚硫酸钠等所有清洗药剂中氯离子的含量,以防止氯离子引起的多种腐蚀问题

4结语

实施EDTA低温复合清洗新工艺,不仅节省燃油、减少清洗废液处理工程量和费用,而且有助于基建机组高速度、高质量、高标准移交生产。实施该工艺,可缩短运行机组的清洗工期,实现热力系统的整体串联清洗,其技术、经济和社会效益都是十分显著的。尽管该新工艺是在4300MW基建机组上实施和完善的,但它对各种装机容量的基建机组都适用,因为基建机组中需要清洗的污染物的成分是相似的。

参考文献:

[1]DL/T7942001,火力发电厂锅炉化学清洗导则[S].

DL/T7942001Chemicalcleaningguideforsteampowerplant[S].

[2]张振达,张俊伟,金燕蓉,.300MW基建机组热力系统清洁处理和防腐蚀新工艺[J].中国电力,20043711):68-70.

ZHANGZhen-da,ZHANGJun-wei,JINYan-rong,etal.Newcleaning&anticorrosiontechniqueforthermodynamicsystemofcapitalunit[J].ElectricPower,20043711):68-70.

[3]窦照英,实用化学清洗技术[M].北京:化学工业出版社,2003.

DOUZhao-ying,Appliedtechniqueforchemicalcleaning[M].Beijing:化学工业出版社,2003.

[4]邱武斌.协调EDTA清洗工艺在我省的应用[A].中国第六届电厂化学年会会议论文集[C].2000.

QIUWu-bin.ApplicationofEDTAcleaningtechniqueinHenanprovince[A].中国第六届电厂化学年会会议论文集[C].2000.

Research&applicationofnewcleaningtechniqueaboutEDTA

ZHANGFu-xiang

GansuDatangLianchengPowerCo.Ltd.Yongdeng730332,China

Abstract:ThenewEDTAchemicalcleaningtechniquehaveselectedcleaningagentCA-1,havefinishedunitedcleaningforpreboilersystem,economizer&boilersystem,itisdifferentfromthetraditionalEDTAchemicalcleaningtechnique.Implementationofthenewtechniquecansavelargeoilandexpenses,shortenthecleaningperiod,speeduptrialoperationforcapitalunit.ThenewEDTAcleaningtechniqueisverysuitableforchemicalcleaningofcapitalunit,Itsbenefitisveryhuge.

Keywords:thermalpowerplant,chemicalclean,cleaningagentCA-1,EDTA,newtechnique.

来源:中国电厂化学
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