1概述 都平电厂位于西江支流贺江的广东段上游,发电机组为灯泡贯流式,总装机容量为2×15MW,第1台机组于1992年11月投产运行,次年4月第2台机组投产运行。 2004年10月,电厂对调速器进行改造,更换成天传所的TDBWST—100型的步进电机PLC微机调速器。2005年8月16日,电厂机组正常运行,因送出线路受雷击跳闸,电厂与系统突然解列,导致机组甩负荷,转速迅速上升。其中1号机组转速在调速器的作用下回复正常,而2号机组转速并没有回落,高达170%额定转速后,事故配压阀动作停机。 2原因分析 事故发生后,检修人员进行检查,发现事故是由于调速器的两段关闭装置的引导阀的针塞发卡,调速器一直处于第二段关闭状态,致使接力器关闭导叶时间慢,机组转速急剧上升。 1)在水电厂运行中,因某种故障或事故,机组与电力系统突然解列,称为甩负荷。机组甩负荷后,转速会急剧上升,在某个时刻达到最大值。而调速器则根据一定的导叶关闭规律(都平电厂为两段关闭,先快后慢的规律)和一定的导叶关闭时间,接力器快速关闭至全关位置,经过自动调节过程,当机组转速回复或接近甩负荷前的转速时,接力器会打开导叶至空载开度,以逐步达到新的平衡工况。而实现两段关闭的功能,则由调速器的两段关闭装置执行。 2)两段关闭装置由两段关闭引导阀、两段关闭限位阀和装有调整块的扇形轮组成(见图1),通过移动调整块,可改变两段关闭拐点位置。通过调整限位阀上部的螺母,可调整接力器的后段(慢速)时间。 其动作原理是:接力器关闭过程中,通过反馈钢丝绳和反馈轴带动扇形轮转动,当扇形轮转到拐点位置时,推动两段关闭引导阀针塞移动,压力油通过引导阀进入限位阀控制腔,使限位活塞向下移动,将主配活塞向下推,减少主配活塞的关闭位移,从而减少主配窗口的流通面积,使接力器移动速度减慢,实现两段关闭。 3)由此可见,电厂机组在这次甩负荷时,都是由于两段关闭引导阀针塞发卡,无法回复,有压力油进人限位阀,使调速器关闭处于第2段,接力器移动慢,导致转速上升。 针对两段关闭阀针塞发卡的现象,经过认真分析,认为有以下原因: ①两段关闭引导阀针塞移动后,有压力油经油孔通过,此时油压力将作用在活塞上,造成有1个向通油孔方向的侧向力,使针塞卡住。 ②机组的油系统经长期运行,或多或少会有些杂质,也有可能令针塞发卡。 ③两段关闭阀内的回复弹簧可能选择偏小,在稍为有些发卡的情况下无法上顶。 3改进方法 根据以上的分析,我们对两段关闭阀进行相应的改进。具体措施有: 1)针对两段关闭阀针塞受油压出现侧向力的问题,经认真研究讨论分析,决定在两段关闭阀出油孔内壁加工1道环行均压槽(见图2),使针塞在出油孔位置四周受力均匀,避免受到侧向力而导致发卡。 2)针对高压油有杂质问题,我们在进油管前加装1道滤网,减少杂质对两段关闭阀的影响。 3)针对回复弹簧可能偏小的问题,决定在回复弹簧的底座加上1个2mm的垫片,增加动作时弹簧的压缩量,以增大弹簧力,有利于关闭阀的回复。 4改进后运行情况 对两段关闭阀的改进后,机组经过1a多时间的运行,经历2年度的雷雨季节,期间,出现多次甩负荷的情况,机组并没有因为调速器的两段关闭阀发卡而出现转速超升的现象。这说明我们对两段关闭阀的改进是有针对性的,是有效的。经过对调速器的两段关闭阀进行改进,避免了出现无法控制机组转速上升而对机组造成的损害,确保了发电机组的安全运行。 |
来源:小水电杂志