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300MW机组给煤机控制系统改造

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/3/7 11:50:03   

给煤机是按照负荷要求能准确调节磨煤机给煤量的机械设备,它布置在原煤斗与磨煤机之间。在直吹式制粉系统中,给煤量直接与锅炉负荷相适应。
铁岭电厂300MW机组采用的是皮带电子重力给煤机,在给煤机壳体内装设有两根称重托辊,它与皮带组成一个称重跨距。在这个称重跨距中的一个称重辊上面装有精密的荷重传感器,可产生单位长度上输煤重量的载重信号。在主动皮带上装有光电测速传感器,产生速度信号。两个信号输入乘法器,即可得到给煤率(量)(kg/m×m/s=kg/s),当给煤率(量)与所需的锅炉燃烧率(负荷)不符时,可通过改变给煤皮带速度满足要求。由生产过程可知,给煤机控制系统的控制精度是否准确、控制逻辑是否正确和保护功能是否可靠,将直接影响给煤机的运行,进而影响整个火力发电机组的安全和经济运行。
1、存在问题
铁岭电厂300MW机组给煤机的原控制系统采用继电器控制,自投运以来存在以下问题:(1)由于给煤机附近粉尘较多,控制柜又无密封设计,导致接点积灰、磨损、老化和松动,使控制系统的故障经常发生,增加了现场维护的工作量;(2)原控制柜柜内布线繁琐混乱,在出现故障时查找故障点非常困难;(3)柜内强电和弱电导线绞接在一起,相互干扰严重;(4)电气回路设计不合理,使控制信号受到干扰;(5)EH782调节器长期处于恶劣环境下,其运算性能和控制精度下降。
2、技术改造
2.1将原控制柜改为密封控制柜
由于原控制柜柜体无密封、无通风,使柜体中的控制设备过早老化,所以在技术改造中,将原控制柜柜体更换,重新设计制造了新控制柜,新控制柜的改进措施及特点请见文献1。
2.2将继电器改为PLC
用PLC(可编程逻辑控制器)替换继电器有如下优点:(1)可以把继电器的硬接点变成PLC的软接点,这样使直接接触粉尘的硬接点数量大大减少,从而提高了接点的使用寿命和可靠性;(2)系统更改控制策略不需要更改硬接线,只需更改应用软件的组态(如梯形图)即可,这样使控制系统组态的灵活性大大增加,它可以根据控制对象的需求,迅速改变控制策略;(3)PLC是一种先进的自动控制装置,它是应用微型电子计算机原理和技术设计的,其环境适应能力、抗干扰能力和可靠性都较高;(4)PLC具有故障自诊断能力,出现故障时可显示故障产生的原因,帮助运行维护人员及时处理故障;(5)PLC具有通信接口,它与上位机能迅速、准确和及时地沟通信息,以便实现步调一致的控制和管理。
铁岭电厂300MW机组的给煤机控制设备选用了德国SIEMENS公司的S7-200PLC可编程控制器,它具有丰富的软件功能和较低的价格。
2.3将EH782改为CFC一100
CFC一100是一台新型可编程序调节器,用于给煤机转速控制。CFC一100接受荷重传感器和速度传感器来的反馈信号后,将二者相乘得到了实际给煤率(量)信号。将实际给煤率(量)信号与设定的给煤率(量)(此设定信号在自动工况下来自机组的协调控制系统,随负荷增减而改变)信号相比较,根据二者偏差大小并通过变频器来控制给煤机转速,使给煤率(量)与机组负荷相适应,从而实现了锅炉燃烧的自动控制。
CFC一100具有可靠性高、运算速度快和精度高等特点,它还具有自诊断功能和瞬时给煤量与累积给煤量的显示功能。
2.4优化软件组态
2.4.1给煤机启停控制
给煤机启停控制梯形图如图1所示。当工作方式开关置于就地启停方式时,PLC输入接点IO.1为ON。由于与输入接点IO.3相连的接点II.3为常闭,所以IO.3为ON。与输入接点IO.2相连的启动按钮为常开,当操作人员按下给煤机启动按钮时,1O.2为ON,中间继电器MO.O带电,并由其接点MO.O自保持。中间继电器MO.O的常开触点为ON,输出线圈QO.3带电,变频器启动,从而给煤机启动。M0.O闭合的同时输出线圈Q1.O、Q2.0和Q1.6也带电。其中Q1.O带电使给煤机就地操作面板上的运行指示灯亮,表示给煤机正在运行;Q2.O带电使主控室的给煤机正在运行指示灯亮;Q1.6带电使煤流监视器投入运行。由于中间继电器M0.0带电,其常闭触点为OFF,中间继电器MO.1失电,其相应的常闭接点MO.1断开,线圈QO.0、QO.4、QO.1及Q2.1失电,使变频器停止指示灯、给煤机停上指示灯、CFC一100停止指示灯和煤流监视器停止指示灯灭。

当操作人员按下给煤机停止按钮IO.3时,中间继电器M0.O失电,其常闭接点为ON,输出线圈QO.0、QO.4、Q1.1及Q2.1带电,停止CFC-100控制器、变频器、煤流监视器,进而给煤机停转,并伴有停止指示灯点亮。同理,当运行方式置于远方启停方式时,其工作原理同上。
2.4.2故障报警
给煤机故障报警梯形图如图2所示。当出现欠煤信号时,输入接点I1.O为ON。输出线圈Q1.5带电,发出声音报警信号。同时,输出线圈Q1.5的常开接点Q1.5闭合,定时器T38开时计时。30分钟后,常闭接点T38断开,中间继电器M0.5失电,其常闭接点M0.5断开,自动切除声音报警。其他故障发生时,其报警逻辑与此相同。

2.4.3报警记忆逻辑
给煤机报警记忆梯形图如图3所示。为了便于分析引起给煤机停止的原因。设计了报警记忆逻辑电路。

当I1.3(皮带异常报警信号)为ON时,启动定时器T5l,同时,中间继电器M.32为ON,其接点M3.2闭合,QO2受SM0.4控制每分钟闪一次,即通过报警灯光是闪亮还是平光对故障发生的先后顺序进行记忆。当定时达到30分钟时,接点T51为OFF,中间继电器M3.2失电,停止记忆。
3、结束语
铁岭电厂300MW机组给煤机控制系统经过技术改造后,现投入运行已有一年多了。在这一年多的时间
里,事故发生次数明显减少,运行维护工作也几乎为零。这充分证明,铁岭电厂300MW机组给煤机控制系统技术改造方案是合理的,PLC的逻辑组态是正确的,技术改造工程是成功的。

来源:中华电力网
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