双通道浓淡煤粉
燃烧器'>
燃烧器的结构确定后,其在风扇磨直吹式系统中的
运行调节主要依靠腰部风来进行。因此在锅炉实际
运行中着重考核了腰部风对
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燃烧器
运行特性的影响,同时也全面地测试了锅炉采用双通道浓淡煤粉
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燃烧器后的点火启动、低负荷稳燃能力以及NOx排放性能。
1)腰部风对
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燃烧器
运行特性的影响
在3种腰部风开度下,随着腰部风由关到开,
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燃烧器下通道根部温度由570℃降到210℃,着火条件变差。各工况下,温度沿
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燃烧器轴线方向逐渐升高,在喷口处,腰部风全关时温度高达700℃,这对大多数煤种能够实现稳燃腔内着火、
燃烧。而腰部风全开下温度只有350℃左右,两者差350℃。沿着
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燃烧器轴向距离,腰部风半开和全开时,O2量水平降低,CO2含量增加;而腰部风全关时,O2、CO2几乎保持不变,O2量维持在9以下,CO2在10以上,这表明大量的烟气已回流到
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燃烧器下通道喷口,在此处煤粉就已能着火
燃烧在腰部风半开和全开时,距稳燃腔喷口外50mm和200mm附近,O2、CO2才出现明显的转折点,O2急剧下降,CO2随之迅速上升,着火开始,很快在距稳燃腔喷口500mm外达到全关时的水平。NOx生成量相应发生变化,不开腰部风NOx生成量在20~50ppm之间;半开和全开腰部风NOx生成量在40~170ppm之间。半开腰部风在
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燃烧器喷口处有一个极值点,说明从这点开始环境气氛由氧化性变成还原性,将部分已生成的NOx还原,而全开状态下煤粉一直在过氧条件下着火、
燃烧,NOx一直在增加。综合
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燃烧器稳燃腔出口附近烟气温度和烟气中各种成份的分布特性,很好地反应出腰部风对
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燃烧器回流区的良好调节特性,而且腰部风的大小对NOx的生成也有很大的影响。
2)双通道浓淡
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燃烧器的启动特性及锅炉低负荷性能
从
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燃烧器在不同腰部风下的温度分布可知,双通道浓淡煤粉
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燃烧器由于采用浓淡
燃烧和稳燃腔,并通过调节(关小/关断)腰部风改善煤粉气流着火条件,煤粉投上后容易点燃,由于煤粉及时稳定着火,提高了燃尽度,增加向炉内的放热,从而加快了锅炉启动升温速度,缩短了锅炉启动时间,节约了启动用油。
锅炉低负荷考核是由100负荷逐步降低,首先停两个对角上一次风喷口,使负荷降到75,稳定一段时间后,停全部上一次风使负荷降至50。在该负荷下锅炉温度水平有所下降,但是没有出现
燃烧波动的现象,可以稳定
燃烧。大约
运行1h后,再一次减少下一次风投粉量使负荷降至40,这时炉膛温度下降很快,炉内负压基本平稳,偶尔也出现波动现象,但仍能稳定
燃烧、不灭火。这一结果表明,锅炉采用双通道浓淡煤粉
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燃烧器后具有良好的低负荷能力。