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元宝山号机低压动叶片存在问题介绍

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/23 19:54:56   

一、机组概况


  元宝山发电厂二期工程安装的机组系列引进法国ALSTHOM公司生产的单轴、纯冲动式汽轮机,也是我国第一台600MW再热汽轮发电机组。汽轮机的型号为T2A600302X2F1080..发电机的型号为T264/640,其最大连续出力为620MW,冷却方式为水-氢-氢,亦为ALSTHOM公司的产品。
  该汽轮机和发电机的主要工作参数列于下表:

参数类型

参数值

单位

额定负荷

626.90

MW

额定负荷时的蒸汽量

1832.65

T/h

主蒸汽压力

177.5

Bar

主蒸汽温度

540

摄氏度

再热蒸汽压力

39.5

Bar

再热蒸汽温度

540

摄氏度

额定冷却水温度

20

摄氏度

最终给水温度

257.4

摄氏度

级数

9 9 2x2x5

旋转方向

逆时针(从机头看)

保证热耗

1865

Kcai/kwh

发电机容量

688.9

MVA


  相比之下,元宝山电厂300MW机组为ABB公司专利,由法国CEM公司制造,其保证热耗为1896kcal/kwh,在同样的蒸汽参数及背压,600MW机组比300MW机组热耗降低了31kal/kwh,汽轮机的效率提高0.7。
  本机组是ALSTHOM公司的早期600MW机组,所采用的所有叶片均采用叉型叶根,柳钉固定,除低压缸的末二级和末级外,均带整体复环。这些叶片在装配时,复环处产生扭曲变形,给叶身以予扭力,可以有效地降低叶片的动应力。
  低压第四级叶片长550mm,为降低叶片的动应力,在距叶根370mm处装一圈半圆拉筋。
  末级动叶片长1080mm,这是目前世界上50HZ机组采用的最长的等强度型叶片,在距叶根867mm处设一矩形拉筋,拉筋孔处叶片局部加厚。叶片组装后,由于拉筋的相互作用,给叶片以予扭力,根据制造厂介绍,这样使叶片的动应力可以减小到原来的1/9。叶片采用的材料为X12CrNiMoV12-01.

二、低压第2、7级动叶片介绍


  低压第2、7级动叶片属于中等高度、变截面预扭叶片,其工作高度为208.8mm,宽度为50mm,整级叶片数为142片。这两级叶片采用整体复环结构,并通过围带预扭构成整圈连接。叶片采用双叉型叶根,每个叶片用两个销子固定在叶轮上。
  本台600MW机组自投产运行,机组的轴承的振动情况良好,但从1987年1月21日11时56分开始,机组轴承振动逐渐增大,如下表所示:
        机组轴承的振动值(单位:um)

轴瓦振幅时间

NO5

NO6

NO7

NO8

1989.1.21

5

4

4

9

1989.1.2111时56分

10

7

7

12

1989.3.723时15分

18

14

12

11

1989.3.24

30

注:转速n=2930rpm

1989.3.24

54

转速n=2230rpm

1989.3.24

30

转速n=580rpm


  注:此机组振动检测仪表只有测量轴承座振动的速度探头。所以以上数值为轴承座振动数值
  从上表可以看出,1989年1月21日11时56分,机组轴承的振动突然增大。当时曾担心末级叶片可能出现问题,曾从入孔进入低压缸检查末级叶片,但未发现问题。1989年3月7日23时15分,轴承的振动再次呈阶跃增大,决定对低压缸进行揭缸检查低压缸叶片。1989年3月24日因锅炉结焦停机,揭缸检查叶片,发现:#1低压第2级动叶片从叶根销孔的削弱截面处断裂5片,裂纹47片,同时,第3级隔板导叶被严重打伤。断裂叶片分布如下:
  断裂叶片编号:NO3NO137-NO140共计5片
  出现裂纹的叶片编号:(略)共计47片
  叶片断裂特征:
  1、叶片的断裂部位均出现在叶根上销孔削弱截面处。
  2、在叶根损坏中,以集中连续损坏者居多。
  3、断口为疲劳断口,拉断区域比例所占的比例不大。
  4、叶片损坏速度较快。
  5、#2机组自1985年11月1日投运至叶片断裂,总计运行15432小时,远远小于设计寿命。
产生叶片断裂的原因:
  经过两国专家的共同研究,认为断裂的原因主要为:
  1、安装预应力不均匀,例如低压#1缸第2级叶片的NO134-NO140叶片,预应力不均匀,使轴向固有频率下降,造成断裂首先从预应力低处产生。
  2、叶片轴向振动的第8次谐波落入共振区。
  3、激振力大。从第2级静叶的喉部尺寸分布,其第8次谐波的激振力比较大。以上三个原因得到了法国专家的共识,但我们还认为有两个重要的原因:
  4、安装叶根的紧力不足。
  5、叶片叶根设计的安全倍率较低。
  临时处理方案:
  由于当年时间比较紧,采用割掉第2、7级动叶片叶底以上部分,即取消第2、7级叶片,暂时维持机组的正常运行。
  改进工作:
  针对以上第1-3条原因,法方对此级叶片予扭部分做了较大的改动,其目的是为了避开第8次谐波共振,对叶根形式也做了改动,制造出已经改型的试验叶片。
  再次出现问题
  于1991年5月15日机组大修时,将两台低缸的所有2、7级动叶片全部更换为试验叶片,于1991年6月11日更换完毕。机组投入运行。试验叶片在运行36000小时后,于1996年6月12日停机揭缸检查发现,#2低压转子的第2级有3片,第7级有4片,其叶根又发现裂纹,当时法方无偿提供了2、7级动叶片并派专家进行安装。同时旧的缺陷未得到根治,还带来新的问题:由于采用菱形叶顶,叶片之间靠预扭力配合,叶顶轴向失去了相互定位,造成整圈叶轮轮缘不齐。当时测得叶顶最大轴向错位约2mm,直接影响了轴向通流间隙。
对于此次裂纹,ALSTHOM只解释为蒸汽品质不好,对叶根造成腐蚀。
  在1997年10月小修期间,ALSTHOM专家再次对低压#1缸的正反向#1--#3级动叶片探伤检查,2、7级叶片未发现问题,但是第3级#80叶片的叶根有反射波,有裂纹显示。
  1998年4月再次揭缸检查叶片,更换了#80叶片,其它未发现问题。

三、此台机组其它叶片曾出现的问题


  1、低压#1转子第4级NO65叶片入口边有3mm长的裂纹,为89年2级叶片碎块击伤,93年曾进行补焊处理,96年大修时,法国专家给予更换。
  2、低压#1缸第3级动叶片:94年春季小修检查,怀疑#45、#47叶片叶根有裂纹,进行了更换,97年秋季小修揭缸检查,怀疑第#80、#82叶片叶根有裂纹,由于备件不到位,98年春季小修再次揭缸检查,只检查出#80叶片叶根有轻微反射波,更换了这片叶片。
  3、高压喷嘴断裂问题:高压#4喷嘴段第2个喷嘴叶片断裂一块,#3喷嘴段第2个喷嘴叶片出现一条裂纹,在96年大修期间将这两个喷嘴段进行了更换。
  4、低压末2级动叶片松拉筋断裂,更换国产拉筋后,解决问题。
  5、低压末级叶片存在水蚀问题。
  

四、总结


  可以看出,近几年来,此台机组叶片出现了较多的问题,由于及时检查,基本上得到治理。为了低压叶片的安全可靠,元宝山电厂几乎每年都要揭缸检查低压各级叶片的安全情况,虽然有时并未发现裂纹,但是ALSTHOM公司着种形式的叶片在我厂确实已成为一种事故隐患,必须及时进行检查和更换。

来源:中国电站集控运行技术网
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