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二道江发电厂97年误操作造成机组被迫停机事故

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/23 19:33:08   

 关键词:  误操作 发电

(一)、事故前运行方式
  二道江发电厂7号机系哈尔滨汽轮机厂制造的N100-90/535型,双缸、双排汽、单轴、冲动凝汽式汽轮机,于1992年12月投产。辅助设备运行状况良好,其中2号循环水泵运行,1号循环水泵备用(电动入口门全开,电动出口门全关)。
  (二)、事故经过
  9月16日,为防止7号机2号循环水泵跳闸(1号循环水泵联动后出口门打不开)造成汽机断水,且1号泵比2号泵流量大2000吨,切换循环水泵运行方式,启动1号循环水泵正常后,停止2号循环水泵。8时50分值长令汽机运行班长进行7号机1、2循环水泵的切换的操作。汽机运行班长接令后,即令7号机司机张××和副班长曹××同时做好启动前的准备工作。曹××接令后,并没命令副司机进行1号循环水泵启动前的准备工作,自己直接到7号循环水泵处检查。8时56分,曹××来到1号循环水泵电动入口门操作箱处(1、2号循环水泵入口门操作按钮在一个操作箱上,当时2号泵入口门绿灯不亮,1号泵入口门红灯不亮)未加任何辨别就将在同一操作箱上的2号循环水泵电动入口门关闭按钮按下。当看到1号循环水泵电动入口门无变化时,曹××误认为其入口门电路无电,马上用对讲机联系7号机司机张××,要求通知电气检查处理,张通知电气后即走出控制室去抄表检查设备(室内只有除氧值班员监盘)。8时57分,张××来到7号机排汽温度表处时发现排汽温度由正常的40℃升高到70℃,他没有就地查找排汽温度不正常升高的原因,而是跑回到控制室。当其发现2号循环水泵电流由120A降至70A,真空由-89.2kPa已降至-70kPa并继续下降时,立即启动实际上不备用的1号循环水泵,电负荷仍在60MW左右,致使真空继续急剧下降。8时57分48秒7号机真空降至-30kPa(低真空动作值)低真空保护动作,主汽门关闭,电负荷到零。8时57分54秒7号机真空破坏(记录最低为-15.94kPa)南侧两组排汽门爆破,此时回到控制室的曹××听说真空下降,循环水有问题意识到自己操作的误,马上跑到2号循环水泵处,于8时58分左右将电动入口门开启,9时04分7号机被迫打闸停机。
  (三)、事故原因及责任分析
  1、汽机运行班长曹××在切换7号机1、2循环水泵操作中未按“四对照”要求进行,对操作掉以轻心,极不负责,手中虽有对讲机在进行切换操作前也未联系司机,误将运行中的2号循环水泵入口电动门关闭,造成循环水中断致使真空急剧下降,7号机低真空保护动作,主汽门关闭,排汽门爆破是造成此次事故的直接原因。
  2、7号机司机张××离开控制室抄表检查设备,即未找人顶岗又未通知班长,也未向除氧值班员交待,延误了事故的发现时间。发现事故现象后,本应就地查找原因采取措施恢复真空,并果断地采取减负荷到零的办法来维持真空,保护设备,而只是启动实际上不备用的1号循环水泵,对事故判断、处理不果断,采取措施不得力,延误了事故处理时间,造成排汽门爆破事故扩大。
七 阜新电厂99年1号汽轮发电机组轴系断裂事故
  (一)、事故经过
  阜新电厂1号汽轮机CC140/N200-12.7/535/535型超高压一次中间再热两段抽汽凝汽式机组,由哈尔滨汽轮机厂制造。1996年3月安装,96年11月2日首次并网发电,同年12月18日正式移交生产。1999年8月19日0时20分,运行五值接班,机组负荷为155MW运行;零时30分,值长令加负荷到165MW;1时整,值长令加负荷到170MW,主蒸汽压力为12.6MPa,主蒸汽温度535℃,蒸汽流量536.9吨/时。47分30秒,“高、中压主汽门关闭”、“抽汽逆止门关闭”光字牌报警,监盘司机喊“机跳了”。47分32秒,交流、直流润滑油泵联动良好。47分37秒,发电机出口开关5532跳闸,有功负荷到“0”,6KV厂用电备用电源联动成功。值长来电话向单元长询问情况,单元长告:“01号机、发电机跳闸”。值长当即告:“立即查明保护动作情况,对设备详细检查,有问题向我汇报”。单元长令:“汽机、电气人员检查保护及设备情况”。司机、助手到保护盘检查本特利保护,回来后向单元长汇报:“没有发现异常”。汽机班长检查完设备汇报单元长说:“设备检查没问题”。电气班长确认后汇报:“发电机跳,6KV厂用正常联动备用电源,电气保护无动作,只有‘热工保护动作”光字牌来信号。单元长向值长汇报:“检查保护和设备都没发现问题”。值长告:“如无异常,可以恢复”。随即单元长告汽机班长:“汽机挂闸,保持机3000转/分。”汽机班长到就地机头处操作,手摇同步器由30mm退至到“0”位,同时令司机助手去检查设备情况,助手回来后汇报:“机组检查正常,主轴在转动中”。这时班长操作同步器增加行程时发现高、中压主汽门未开,告助手去复归“热工保护动作自保持复归按钮”,当检查就地压力表立盘时发现调速油压很低,对从控制室返回来的助手说:“把调速油泵转起来”。调速油压恢复后,汽机班长到机头再次挂闸,逐步增加同步器行程,高、中压主汽门开启,行程达8mm时回到主控制室,准备用电调升速,设定目标转速3000r/min,升速成率为300r/min/min,按进行键,此时转速实际值未能跟踪目标值,同时“高、中压主汽门关闭”信号光字牌亮,汽机班长根据经验分析认为电调不正常,向单元长汇报,并请示切液调运行,单元长同意。汽机班长到机头处将同步器退到“0”位,通知司机将电调切为液调运行,挂闸后同步器行程为8mm时,高压主汽门已开启,达11mm时,转速表显示100r/min左右。1时56分30秒,当准备检查调速汽门开度时,听到主汽门关闭声,同时一声巨响,发电机后部着火,机组严重损坏。轴系断为11段,10个断裂面,其中5处为轴断裂,4处为对轮螺栓断裂,1处为齿型联轴器失效。齿轮联轴器的失效,在运行中造成主油泵小轴与汽轮机主轴脱开,
  (二)、事故原因
  主油泵停止工作、转速失去监测、调节系统失控。几种因素偶合的特殊工况致使低压缸铸铁隔板在压力波冲击作用下碎裂是轴系损坏的主要原因。由于主油泵不能工作,调速油压低,中压主汽门前压力高,转速失去监测,调节系统失控等条件偶合,导致机组启动时中压汽门滞后于高压汽门而突然全开的特殊工况。低压缸铸铁隔板的碎裂损坏,使静、动部件严重碰磨,机组发生强烈振动,是转子断裂、轴系破坏的主要原因。运行人员缺乏正确的判断能力,是偶发中压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况的主要原因之一。齿型联轴器的失效,导致转速失去监测、调节系统失控,中压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况,这种情况在国内从未发生过,现场运行人员对此缺乏正确的判断能力,对转速表的异常指示没能做出全面的综合分析,运行人员认为“无异常”,仍按正常操作程序进行起动,是发生中、低压缸瞬时进入大量蒸汽特殊工况的条件之一。

来源:中国电站集控运行技术网
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