【事故经过】9月30日,9时10分司炉发现#3炉乙引风机电流增大且晃动,即令值班员就地检查,运行人员发现乙引风机剧烈振动,立即就地拉脱事故开关停运乙引,司炉立即投油助燃降燃烧降负荷。风机停运后检查发现#3炉乙引风机基础振坏,轴承箱地脚螺栓振断,液偶等部件也有不同程度的损坏。经检修对该风机解体检查发现,叶片部分断裂。【事故原因】1.风机内部拉筋焊接质量不良运行中振脱,是造成这次事故的根本原因。2.该风机大修后一直振动较大,没引起司炉高度重视。3.检修人员对大修后设备运行状况跟踪检查及与运行联系配合不够,发现振动没有及时停机检查消除。4.由于电除尘除尘效果差,#3炉乙引风机运行中积灰,导致振动加剧。5.司炉监盘不够认真,没有及时在CRT上发现该风机电流变化,运行分析质量不高。6.此时乙引风机在自动状态,负荷增加时风机电流的增加掩盖了司炉对乙引振动加剧的判断。7.司炉对带病运行风机投自动的后果估计不足。对所属设备运行状况了解不够。8.司炉对机组DCS改造后的监视调整性能熟悉程度不够。【事故防范】1.加强设备检修质量管理,提高设备健康水平。2.检修、运行应对检修后的设备运行状况进行跟踪检查监视,全面掌握设备运行状况。3.改善锅炉电除尘效果,减少引风机积灰。4.运行人员应对带病运行的设备加强监视检查,发现异常情况应及时汇报联系并采取相应措施。5.提高监盘质量,发现电流、轴承温度等参数变化应及时降低出力运行或停运,防止事故进一步扩大。6.加强技术培训工作。运行人员应尽快掌握机组DCS改造后系统运行性能。7.发现设备缺陷应及时汇报登录,及时联系消除,确保设备安全可*的运行。8.司炉应定期对所属设备进行仔细检查,掌握各设备运行性能,事故处理中做到心
来源:中国电站集控运行技术网