某电厂扩建的5号锅炉,系四川某锅炉厂1993年生产的CG-130/3.82-M1型,自然循环固态排渣煤粉炉。前后水冷壁下部向炉室内折形成灰渣斗,每根水冷壁管上部均设计有固定拉钩和活动拉钩,以满足热膨胀的需要,采用轻型砖砌炉墙。该炉在运行不久便发生水冷壁管大面积变形事故。
1水冷壁管变形检查情况
该炉正式投运仅1269h,运行值班人员便发现燃烧器1号角有几根水冷壁管位移并受到煤粉气流的冲刷。停炉检查后发现。
1.1前墙水冷壁标高10m处离墙距离变大
前墙水冷壁总计有93根,抽检9根,抽检结果为:水冷壁管平均离墙距离165mm,最大220mm,最小140mm。
1.2前墙水冷壁标高8.8m处拉钩松动
前水冷壁8.8m处共抽查22根拉钩,抽查比例为23,拉钩距滑槽下缘平均距离25mm,其中最大的为50mm。拉钩在冷态情况下处于最下部才能勉强满足膨胀要求,故使其中的4根拉钩松动,一根拉断,占抽检的18。
1.3前后水冷壁下联箱预留膨胀间隙不足
该炉设计的前后下联箱向下理论膨胀量两侧为65.5mm,中间为66.2mm。实测前墙下联箱预留膨胀间隙平均36mm,后墙平均预留膨胀间隙21.7mm,其中前墙左侧下联箱左封头、右侧下联箱右封头距下部耐火砖均为15mm,耐火砖和联箱封头有明显顶死相碰的痕迹,实际膨胀间隙不足设计膨胀量的1/3。
2水冷壁变形原因分析
该炉水冷壁系统支持设备如图1所示。前墙水冷壁高8800mm、15000mm和21400mm处有固定拉钩;后墙高8800mm和1790mm处有固定拉钩。前墙水冷壁自锅炉冷态升至汽包额定工作压力4.2MPa,绝对压力4.3MPa时,对应饱和温度254.9℃,钢材线膨胀系数为1.2×10-6m/℃。按标准水冷壁,计算壁温取饱和温度加上60℃计算,垂直管段膨胀量为47.6mm。可见水冷壁大面积变形的主要原因是水冷壁在升压过程中膨胀受阻。
受阻的原因为:
2.1锅炉设计存在问题
按设计,固定水冷壁的耳板焊在水冷壁上,水冷壁距炉墙5mm。设计的耳板长度110mm,宽度60mm,耳板中部开孔滑槽长62mm,扣除拉钩直径12mm,拉钩在滑槽内实际移动距离50mm。由此可见滑槽内拉钩移动量和水冷壁实际膨胀量几乎相等,滑槽设计裕量太小,如施工过程中稍不注意,就会导致水冷壁膨胀受阻。
2.2安装过程中未充分注意膨胀裕量
由于设计上滑槽膨胀裕量仅有2-3mm,若施工过程中未充分注意拉钩位置,在冷态情况下未将拉钩固定在耳板滑槽的最下部,就使膨胀量更显得不足。这次冷拉检查时发现,大部分拉钩在滑槽居中间偏下,有些拉钩甚至在滑槽最上部,因而在开炉升压过程中,水冷壁无法充分膨胀。
2.3砌炉墙时未留充分膨胀量
砌炉墙过程中,未给耳板及联箱下部留足膨胀量。耳板宽60mm,在砌筑炉墙时如果耐火砖未能留出60mm的膨胀量,在锅炉升压过程中,随着压力升高,水冷壁向下膨胀,耳板就会和下部耐火砖相碰,阻碍水冷壁向下自由膨胀。
2.4下联箱膨胀导向装置预留膨胀间隙不足
前后水冷壁下联箱膨胀导向装置下部间隙普遍偏小,前水冷壁下联箱膨胀导向装置平均间隙36mm,最小30mm;后水冷壁平均21.7mm,最小仅18mm;后水冷壁下联箱导向装置的膨胀间隙仅有设计膨胀量的1/3,造成水冷壁膨胀受阻。
2.5下联箱封头和耐火砖之间的间隙过小
前左、前右下联箱封头端部和耐火砖仅有15mm的距离,后水冷壁的该部位也存在同样的问
题,间隙过小会直接影响水冷壁的膨胀。
2.6运行中未及时发现异常
从调试资料中查知,该炉在启动调试过程就未能充分膨胀,尤其是右侧水冷壁的前后联箱,膨胀只有10mm,但未能引起足够重视,致使运行中水冷壁管变形严重。
3事故留下的思考
(1)对锅炉设计应有必要的质量监督,以防设计缺陷影响运行安全。
(2)对锅炉这种强制管理的设备在安装质量监督方面缺少权威的、专业的第三者监督。
(3)运行人员应加强对膨胀的监督。运行人员往往对锅炉膨胀指示器的作用重视不够,启动过程中操作人员很少注意锅炉的膨胀情况,也不做膨胀记录,殊不知锅炉膨胀指示器不仅反映了锅炉受热面膨胀是否受阻,而且还反映了锅炉各受热面的水循环情况。膨胀情况是指导锅炉安全运行的重要依据。
(4)做好设备的全过程管理工作,严格按照规程办事是防止同类事故发生的最根本办法。
来源:中国电站集控运行技术网