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锅炉燃烧器烧损原因及防治对策

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/23 19:24:22   

 关键词:  锅炉 烧损 燃烧器

〔摘要〕针对某发电厂400t/h锅炉存在的锅炉燃烧器严重烧损问题,进行了燃烧器热态试验。根据试验情况,详细分析了燃烧器烧损的原因,提出解决燃烧器烧损问题的方案。

〔关键词〕锅炉燃烧器烧损防治

  近几年,江苏先后进行了20多台大型国产锅炉的低负荷稳燃技术改造,总体上取得了良好的效果和经济效益。但是,在改造过的燃烧器中,有相当一部分存在着烧损、变形的问题。锅炉燃烧器的损坏,不仅会增加检修费用和检修工作量,而且对锅炉的安全运行构成严重威胁,破坏了炉内燃烧工况,也易带来水冷壁结焦和高温腐蚀等问题,使锅炉运行的安全性和经济性受到影响。为此需采取必要的措施,以保证燃烧器的安全运行。

  下面以某发电厂2号炉为例分析燃烧器烧损原因,并提出解决对策。

12号炉设备概况及燃烧器烧损情况

  2号炉系上海锅炉厂70年代设计制造的SG50410-M型单汽包、超高压、中间再热、自然循环、固态排渣煤粉锅炉。呈π型无中间走廊全露天布置。燃烧方式为中间储仓式、乏气送粉。在炉膛四角布置直流式煤粉燃烧器,每角布置四层二次风、一层三次风、三层一次风,其布置顺序为(从下至上)二、一、一、二、一、二、二、三(作二次风使用)。燃烧器出口气流在炉膛中心形成600mm的假想反转切圆。炉膛近似正方形,深8357mm、宽9600mm、高31951mm、容积1871m3,四周采用膜式水冷壁。炉内上部沿烟气流向布置前屏过热器、后屏过热器、对流过热器。炉顶及竖井转弯烟道三面包覆管为低温过热器。竖井从上至下布置有高温再热器、低温再热器、省煤器及回转式空气预热器。锅炉主要设计参数如表1。

  燃烧器设计参数如表2。

  该厂在1998年大修中对2号锅炉燃烧器进行了改造,将中层一次风喷嘴改为浓稀相直流燃烧器。  1999年小修检查发现:2号角浓稀相燃烧器烧损严重,中间及上部变形、开裂,上二次风喷嘴烧掉;3号角上层一次风喷嘴烧掉。

2燃烧器热态试验

2.1试验煤种工业分析

  Mt=6.20,Mad=1.31,Vr=18.55,St=0.84,Qnet,ar=25366J/kg。

2.2炉膛温度测试

  在125MW负荷工况下,利用炉膛四周及燃烧器的看火孔和打焦孔,用远红外辐射高温仪进行测量。测得的2号炉炉膛温度为880~1430℃,平均温度在1220℃,其中1、2、3号角炉膛温度在同一水平,4号角明显偏低其它角近200℃。

2.3热态一次风管风速测试

  在110MW负荷工况下,利用防尘毕托管进行测量,结果如表3。

2.4燃烧器出口温度测试

  在125MW负荷工况下,利用K型热电偶在燃烧器出口测得温度如表4。

32号炉燃烧器烧损原因分析

3.1炉膛温度偏高

  炉膛火焰中心温度偏高,炉膛高温烟气对燃烧器的辐射换热增强,导致燃烧器喷口壁面温度增高。这是导致燃烧器烧损的一个原因。

3.2炉膛火焰中心偏斜

  燃烧器热态试验结果表明:从四角测得的炉膛温度和燃烧器喷口的温度分布明显不均。炉膛火焰中心偏斜,也会导致燃烧器烧损。从一次风管风速测量结果看,同层四角燃烧器的一次风喷口风速明显不均,各层喷口一次风速均低于设计值。同层一次风喷口风速偏差大,是造成炉膛火焰中心偏斜的一个原因。一次风速偏差大及一次风速偏低都会导致燃烧器喷口的损坏。

3.3运行控制方面的原因

3.3.1煤粉着火距离太近

3.3.1.1一次风速太小会造成煤粉着火距离太近。在运行中,控制的一次风总风压太低,就可能造成着火距离太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。

3.3.1.2二次风风速太低也会造成着火距离太近,造成燃烧器喷口的损坏。

3.3.2煤种变化的影响

  煤质变好,挥发份提高后,一次风喷口的煤粉着火距离变近,运行人员未能及时调整好一次风和二次风,以适应煤种的变化。

3.3.3煤粉细度太细

  从两个月的煤质分析报告看,电厂运行煤种的可燃基挥发份在15~23,灰份在25左右,对应控制煤粉细度R90zj应为14.5~21,而运行控制的煤粉细度R90为12左右,造成一次风喷口的煤粉着火距离太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。

3.4低负荷运行时上层一次风喷口冷却不够

  在低负荷运行时,未投用的一次风喷嘴,几乎处于干烧状态,得不到足够冷却,从而造成燃烧器的过热、变形直至损坏。

3.5燃烧器设计方面的原因

3.5.1材质方面

  燃烧器选用的合金钢材料,不能满足锅炉正常运行时燃烧器耐磨损、耐高温的要求。

3.5.2结构方面

  煤粉浓缩、预热燃烧器的喷口结构设计不够完善,在喷口处产生强烈的热回流造成喷口温度过高,使喷口过热变形、损坏。

4燃烧器烧损的防治对策

4.1改进燃烧器设计

4.1.1改善燃烧器结构和防磨性能

  对煤粉直接点火燃烧器的预热筒,设计时应对筒壁厚度及内筒长度进行适当改进,选择优质合金钢材料,增加防磨耐热性能。对于煤粉浓缩、预热燃烧器,设计时应充分考虑燃烧器的耐磨损、预热室的耐高温性能。

4.1.2上层一次风喷口增加周界风设计

  周界风可以起到这样的作用:高负荷时,周界风是开的,此时周界风的作用是加强一次风强度,防止煤粉扩展而冲刷周围水冷壁,并及时补充燃烧所需氧量;周界风的存在也削弱了水冷壁附近的还原性气氛,避免水冷壁发生高温腐蚀;在低负荷时,可以满足在停用1台排粉机时,上层一次风喷口的冷却要求,防止燃烧器的烧坏。根据江苏省电厂锅炉燃烧器调研情况看,在高负荷时,投运周界风还可有效地控制燃烧器的煤粉着火距离。

4.2确保炉膛设计切园正确

  利用停炉机会,检查燃烧器的安装角度,确保炉膛设计切圆的正确。做好2号炉一次风速的冷、热态的调匀试验及二次风的冷态挡板特性试验,保证炉膛火焰的中心不偏斜。

4.3加强运行控制调整

4.3.1运行人员应及时掌握入炉煤种的变化,根据煤质分析报告,相应调整好制粉系统的运行,保证煤粉细度在最佳范围。

4.3.2锅炉运行人员应经常观察煤粉的着火情况,控制煤粉的着火距离离一次风喷口出口约500~800mm。根据煤粉浓缩、预热燃烧器的壁温情况及时调整补气门的开度。

4.3.3运行人员在高低负荷工况时,都应调整好炉内燃烧,调整好一次风、二次风的配比,保证炉膛火焰不偏斜。

4.4重新进行燃烧器设计计算

  针对目前煤种比原设计煤种要好的情况。重新进行燃烧器设计计算。新设计燃烧器时,应考虑适当减少一次风喷口面积,提高一次风喷口风速至25~28m/s。燃烧器改造后,要确定合理的燃烧器壁温热电偶安装位置,以便运行中能真正起到监测作用。

来源:中国电站集控运行技术网
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