首页专业论文技术应用政策标准解决方案常用资料经验交流教育培训企业技术专家访谈电力期刊
您现在的位置:北极星电力网 > 技术频道 > 专业论文 > 鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制(1)

鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力T梁外观质量控制(1)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/16 18:23:17   

 关键词:  质量控制 控制 散货

摘要:鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有t梁21根。

关键词:鲅鱼圈港深水散货泊位后张预应力t梁外观质量控制

一、概况

1、工程概况:

鲅鱼圈港深水散货泊位是20万吨级泊位,全长500m,码头结构形式为高桩墩台式,码头引桥长106.865m,宽14.35m,引桥分三跨,设有三个引桥墩,墩台上部为预制安装后张法预应力t梁,t梁长32.14m,高2.5m,顶宽2.45m,底宽0.5m。整个引桥共有t梁21根。

2、小组概况:

我们为实现局级优质工程的目标,针对如何提高后张预应力t梁的预制质量做为小组的活动课题。由项目部领导、技术干部及工人组成的“三结合”现场型qc小组,小组成员共8人,组长陈平,副组长杨卫东。预应力t梁施工中,由于体积大,水泥用量多,并掺加9的硅粉,砼硬化过程中产生大量的水化热,且在以往的t梁施工中砼的表面缺陷较多(麻面、砂斑),影响预制t梁的外观质量。作为施工企业'');">企业,我们必须确保工程质量,加强过程控制。针对如何提高预应力t梁预制质量作为控制重点,成立qc小组,以技术、管理及现场施工人员组成,并聘请公司总工祝业浩、质量处外长周润江两位专家和现场监理的有关人员作为小组的顾问。

qc小组组成成员表

序号

姓名

职务

组内分工

活动时间及内容

1

陈平

项目经理

组长

小组二00三年三月成立,人均接受qc教育时间为50小时以上。每月集体活动两次,利用现场分析讨论、外出参观及班组讨论等多种形式广泛听取有关专家、设计、监理及施工班组的意见,通过对施工过程实施全过程,特别是重点环节的严格控制,同时不断加强与设计、监理的沟通,为提高预应力t梁的预制质量探索出经验。同时,对于现场技术人员的业务水平的提高起到促进作用,不断提高全体职工的质量意识、精品意识。

活动时间:2003年3月起,每月活动两次。

活动内容:学习全面质量管理的知识,围绕课题调查分析,提出对策,组织实施。

2

杨卫东

项目总工

副组长

3

赵学民

生产调度

组员

4

王瑞祥

主办工程师

组员

5

郭和利

质量员

组员兼资料员

6

柳光

主办工程师

组员兼制图员

7

裴志扬

试验员

组员

8

宋子贵

砼技师

组员

二、选题理由

pdca循环

1、现状调查

我们qc小组吸收有实际经验的操作人员和专业技术人员,对影响t梁质

量的主要问题进行研究,通过调查分析,总结归纳整理了如下的调查表。

序号

项目

频数(条)

累计频数(条)

累计百分比()

1

翼板表面裂缝

20

20

16.9

2

气泡、麻面、砂线

60

80

67.8

3

梁体外形尺寸

15

95

80.5

4

反拱值不符合要求

7

102

86.4

5

梁端与梁体不垂直

10

112

94.9

6

其它

6

118

100

合计

118

排列图

根据调查表,做出排列图,从排列图中可以看出翼板表面裂缝和气泡麻面两个影响因素在a区,属主要问题。

2、小组活动目标及可行性分析

(1)小组活动目标及计划目标

<![endif]>

(2)目标可行性分析

注:总分低于25分,或者单项分低于5分,

应重新选题。

六、检查效果

通过对以上几项措施的实施,在2003年10月底t梁预制完成时,经过监理、业主验收一致认为t梁表面平整、棱角分明、尺寸准确,混凝土外观质量好,受到来现场视察的各级领导及专家的好评,t梁预制外观质量控制达到了预期的目的。

序号

项目

频数(条)

累计频数(条)

累计百分比()

1

翼板表面裂缝

3

3

21.4

2

气泡、麻面

6

9

64.3

3

梁体外形尺寸

1

10

71.4

4

反拱值不符合要求

1

11

78.6

5

梁端与梁体不垂直

2

13

92.9

6

其它

1

14

100

合计

14

活动后t梁外观质量缺陷统计

经济效果

由于t梁预制质量优良,施工进度也得到了保证,使整个t梁预制工期缩短了15天,节约机械台班、人工费约6万元,为主更换堆场砼面层施工队伍,请示我们施工。

七、巩固措施

本次qc小组活动取得了明显的效果,为了巩固成果,我们总结了一套项目管理措施及预应力t梁预制施工工艺流程,纳入了小组档案,作为小组以后活动的依据

八、下步打算

针对活动结束后尚未完全解决的缺陷,t梁的外观质量全泡和麻面还可以减少,甚至消除,外梁尺寸偏差和梁端、梁体不垂直问题可以完成克服,这都是我们以后的努力方向,同时将此活动结果应用到下个工程的砼施工中。

3、原因分析

结合现状调查分析的结果,我们围绕影响t梁外观质量的a类问题,用因果分析图展开原因分析,共找出11条原因:

(1)施工人员责任心不强,质量意识差;(2)混凝土塌落度损失大;

(3)模板维修保养不到位;(4)拆模时间过早;(5)混凝土运输车装料过多;

(6)波纹管直径偏大;(7)碎石粒径偏大;(8)养护方法不当;

(9)外界温度过高;(10)砂浆偏多;(11)混凝土振捣不足。

4、要因论证

原因

原因分析

分析结果

1

施工人员责任心不强,质量意识差

操作人员对t梁预制施工的意义认识不足,不予重视,麻痹大意,不认真履行职责,不按规定施工,有可能发生质量事故。

2

波纹管直径偏大

波纹管之间的间距为2.2cm,砂浆难以下去,很容易引起混凝土的麻面。

3

模板维修保养不到位

模板表面清理不干净,拆模后混凝土感观不好。

4

拆模时间过早

本施工班组具有多年的施工经验,可以掌握合理拆模时间。另外夏季气温较高,混凝土凝结时间较短,拆模时间比较合适。

5

混凝土施工

控制混凝土的塌落度损失,浇注速度加快,混凝土运输车装料是合适的。振捣不充分,气泡未排全,会产生表面缺陷。

6

碎石粒径偏大

碎石粒径为20~40mm,比波纹管之间的距离大,造成碎石堵住混凝土,产生局部混凝土骨料离析,从而影响t梁外观质量。

7

外界温度过高

30℃以上条件下施工,如果不采取相应措施一定会产生干缩裂缝。

注:“★”为主要原因,“☆”为次要原因。

通过对原因论证,我们qc小组确定主要原因有以下四条:

(1)施工人员责任心不强,质量意识差;(2)模板维修保护不到位;

(3)波纹管直径偏大;(4)混凝土振捣不足。

四、制订对策

针对确认的主因,本qc小组研究,制订了如下的对策:

对策表

序号

主因

对策

完成时间

1

施工人员责任心不强,质量意识差

实施培训—检查—会议制度,人员按工序分配,明确质量责任,健全质量管理机构和质量保证体系。

2003.4~5

2

混凝土施工

控制混凝土运输车所装的混凝土数量,减少混凝土在运输过程中的时间,保证混凝土的和易性良好,尽可能减少塌落度损失,加强振捣,适当延长振捣时间,控制振捣棒的作用半径不大于30cm,且棒头插入下层混凝土内5~10cm,并注意棒头不要碰撞波纹管。在易产生气泡的马蹄部位全部使用1.5kw的外附式zw—7振捣器。。混凝土入模时的塌落度控制在14~16cm内,并测准混凝土在运输中的塌落度损失,以指导施工。凝土在浇注完毕后,采用土工布覆盖翼板,混凝土终凝后洒水养护,保温一周。拆模后二天内如遇大风或强太阳天气,采用雨布(帆布)将t梁裸露面全部覆盖,以利防晒、防风、保湿。

2003.6.10

3

波纹管直径偏大

碎石粒径偏大

在不影响预应力构件受力的情况下,波纹管直径统一减少1cm,以利于混凝土下料。

将碎石粒径由20~40cm级配改为5~30cm级配,按规定进行检测,不符合要求的碎石予以退场。

2003.5~2003.10

五、实施对策

制订对策后,我们qc小组按对策表的分工进行了实施:

1、为了提高施工队伍的技术水平和质量意识,本着以人为本的原则,我们制订实施了培训—检查—会议制度,即班前进行作业人员的理论和实际操作方面的培训,每浇注一榀梁前都进行一次检查,然后浇注二榀t梁,召集全体管理人员以及施工负责人召开质量会议,分析质量原因,提高质量意识。

2、坚持试验人员值班制度,根据理论配合比随时调整实际材料用量,保证混凝土

塌落度入模时控制在14~16cm内,使混凝土达到最佳泵送状态,以免混凝土太稠难以下料、振捣,出现少振、漏振而产生麻面或露石,或避免混凝土太稀,振捣时产生气泡附在模板上,产生麻面。拌和时间在2分钟以上,运输车在运输过程中加强搅拌。混凝土浇筑分层进行,浇注顺序自上而下地水平分层,从一端向另一端推进,保证在下层混凝土初凝前完成上层混凝土,上下层同时浇注时,上层与下层前后浇注距离应保持在1.5m以下。混凝土入模塌落度控制在14~16cm内,在实际操作中,还根据振捣的难易程度分区振捣,难振处安排责任心强、技术水平高的工人去操作。

3、每次拆模后,立即进行模板整修,清除模板上粘着的水泥浆,以保持下一榀t梁使用时整洁完好,避免模板粗糙,造成混凝土麻面。根据所留试件的强度情况规定拆模时间,以免拆模时间过早,使混凝土表面水泥浆粘着模板产生麻面。

4、由于t梁腹板薄,波纹管与钢筋之间空隙太小,混凝土中碎石不易通过,30cm的振捣棒也插不下去,只能在波纹管上方振捣,混凝土很容易产生缺陷。为此,采取了以下措施:施工过程中,严格控制碎石的级配及最大粒径。

5、对于夏季施工,外界温度高,水泥快速水化容易造成裂缝,我们通过深入的理论研究,决定从如何解决降低混凝土表面温度和减小干缩入手。水泥硬化具有膨胀的特性,我们将洒水养护改为土工布浸水覆盖养护,以此降低混凝土表面温度,减小水化程度。

6、我们将混凝土浇注时间尽量选择在晚上施工,与覆盖养护相配合,很好地解决了温度裂缝。

7、适当延长振捣时间,控制振捣棒的作用半径不大于30cm,且棒头插入下层混凝土内5~10cm,并注意棒头不要碰撞波纹管。在易产生气泡的马蹄部位全部使用1.5kw的外附式zw—7振捣器。

来源:找论文网
友情链接
北极星工程招聘网北极星电气招聘网北极星火电招聘网北极星风电招聘网北极星水电招聘网北极星环保招聘网北极星光伏招聘网北极星节能招聘网招标信息分类电子资料百年建筑网PLC编程培训

广告直拨:   媒体合作/投稿:陈女士 13693626116

关于北极星 | 广告服务 | 会员服务 | 媒体报道 | 营销方案 | 成功案例 | 招聘服务 | 加入我们 | 网站地图 | 联系我们 | 排行

京ICP证080169号京ICP备09003304号-2京公网安备11010502034458号电子公告服务专项备案

网络文化经营许可证 [2019] 5229-579号广播电视节目制作经营许可证 (京) 字第13229号出版物经营许可证新出发京批字第直200384号人力资源服务许可证1101052014340号

Copyright © 2022 Bjx.com.cn All Rights Reserved. 北京火山动力网络技术有限公司 版权所有