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200MW机组真空系统泄漏点的判断(二)

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/16 12:07:46   

 关键词:  真空系统 泄漏点 200MW

5.关于疏水扩容器系统漏空气
疏水扩容器系统是否漏空气可以通过提高压力的方法加以确定。对于与疏水扩容器相连的各疏水管道,阀门,法兰漏空气,可以通过逐个开启该段疏水,使该管段变成正压的方法加以确定。
6.实例分析
2003年2月14日在黄桷庄电厂22号机运行中我们发现机组凝结器真空降低,排汽温度升高,传热端差增大,真空系统存在漏空气。其凝结器真空变化趋势图如下:

(1)通过对趋势图分析,可以发现:凝结器左侧(#1)端差7.5℃,右侧(2)端差5℃。判断与凝结器左侧连接的真空系统存在漏空气。可能的地方有:疏水扩容器,水位计,#2,3,4低压加热器疏水管道。
(2)检查当时及前无系统操作。
(3)使用烛光法检查水位计不漏空气。
(4)开启#4低加疏水手动门、调节门,并宏观检查。凝结器左侧(#1)端差7.5℃,没有减小,不是#2,3,4低压加热器疏水管道漏空气。
(5)疏水扩容器压力提高至-0.03mPa。凝结器两侧排汽温度降低.2.4℃,凝结器左侧(#1)端差5.2℃减小,既是疏水扩容器系统管道,阀门漏空气。恢复疏水扩容器压力。
(6)使用提高压力的方法,对经常疏水管道排查,我们发现当开大低压旁路预暖门,全开低旁门后疏水器旁路时,凝结器两侧排汽温度降低.2.4℃,凝结器左侧(#1)端差5.2℃减小,既是低旁门后疏水管道漏空气。
(7)联系检修打开低旁门后疏水管道保温材料后,查见低旁门后疏水管道靠近疏水扩容器处焊口裂缝,宽度约2mm,长约管径的1/2即150mm.联系汽机检修补焊好。凝结器两侧排汽温度降低2.8℃,凝结器两侧传热端差减小到4.7℃。

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