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国产600MW机组锅炉设计的改进及其燃烧特性分析

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2008/1/4 17:51:54   

 关键词:  锅炉 600MW 锅炉设计

国产600MW机组锅炉设计的改进及其燃烧特性分析

吴锦江1,杨建兴1,朱信钊1,沈小兵1,李乃钊2

(1.广东国华粤电台山发电有限公司,广东台山529228;
2.广东省电力试验研究所,广东广州510600)


 摘 要:以台山发电厂第一期工程2×600MW国产机组锅炉为例,阐述了该型锅炉设计的改进及其燃烧特性,对其改进设计后投产初期的运行情况及存在问题进行了详细的分析,最后提出了该型锅炉优化燃烧的有益建议。
  关键词:锅炉;优化燃烧;神华煤


Designameliorationandcombustioncharacteristicanalysison
domestic600MWunitboilers

WUJinjiang1,YANGJianxing1,ZHUXinzhao1,SHENXiaobing1,LINaizhao2

(1.GuangdongGuohuaYudeanTaishanPowerGenerationCo,Ltd.,Taishan,
Guangdong529228,China;
2.GuangdongPowerTest&ResearchInstitute,Guangzhou510600,China)


  Abstract:Takingthetwo600MWdomesticunitboilersinPhaseIofTaishanPowerPlantforexample,thispaperdescribesthedesignameliorationandcombustioncharacteristicsoftheboilers,detailedlyanalyzestheoperationandexistingproblemsoftheamelioratedUnit1boilerrightaftercommissioning,andfinallymakessuggestionsoncombustionoptimizationoftheboilers.
  Keywords:boiler;amelioration;combustionoptimization


  广东国华粤电台山发电厂第一期工程首2台600MW国产机组,是上海锅炉厂引进ABB-CE技术制造的SG-2026/17.5-M905型锅炉,它是在总结上海吴泾第二发电厂2台亚临界、一次中间再热、平衡通风、控制循环燃煤汽包炉的设计、制造和运行的基础上,按创优、创名牌的要求进行设计改进和制造的,其中1号机组于2003年12月9日提前顺利通过168h满负荷试运后投产。

1锅炉设备简况
1.1主要参数
  锅炉各项主要参数见表1。锅炉顶标高73000mm,宽度19558mm,深度16940.5mm,深宽比为1∶1.154。

 

1.2燃烧器及制粉系统
  锅炉采用正压直吹式制粉系统,燃烧器四角布置,切向燃烧,燃烧方式为“对冲同心正反切布置”,四组燃烧器的中心线近乎对冲,假想切圆直径近于0,以控制锅炉出口的左右烟温偏差。锅炉共配置6台HP-983中速磨煤机,分别接至四角燃烧器(自上而下共六层),间隔布置七层二次风喷嘴,顶部为OFA燃尽加消旋二次风。燃烧器采用摆动结构,除OFA层单独摆动外,其余喷嘴连在一起成为摆动系统。
  设计的一次风风速为24m/s,风率为19.8,风温为77℃;二次风速为54m/s,风率为80.2,风温为321℃;空气预热器出口烟温为132℃,二次风燃烧器阻力为1.10kPa,过量空气系数为1.2,锅炉燃料消耗量为230.90t/h。炉膛断面热负荷为4679.51kW/m2,炉膛体积热负荷为87.63kW/m3。炉膛局部最大热负荷标高在33.36m,最大值为1574.4×103kJ/(h·m2),最大平均热负荷标高在38.49m,吸热修正后的热负荷为740.8×103kJ/(h·m2),而最上层燃烧器中心线标高为34780mm。
  投产前,对锅炉进行了冷态空气动力场试验,完成了一次风速测平、标定、二次风挡板特性试验和水平烟道风速分布测量,试验结果符合设计要求,最大不均匀系数为0.11。炉内无贴壁风,强、弱风区界面清晰,强风环居中,电除尘烟气流量偏差较小,总体达到了设计性能要求。
1.3锅炉燃煤特性
  锅炉设计燃用100神华煤(神华活鸡兔矿2号煤),低位发热量为24280kJ/kg,全水分(质量分数)为14.2,空气干燥基水分(质量分数)为8.64,收到基灰分(质量分数)为6.48,干燥无灰基挥发分(质量分数)为32.93。哈氏可磨系数为61。煤灰开始变形温度为1120℃,开始软化温度为1200℃,开始熔化温度为1230℃。煤中CaO的质量分数为26.97,Fe2O3的质量分数为14.89。为便于分析,计算出设计煤种和校核煤种的一些比较参数,见表2。

 

  通过对表2各项特性指标的分析可知,神华煤煤种具有以下特性:属高发热量、中高挥发性、低灰分、低硫分、中高水分煤。煤种的结渣性、沾污性较强,传热特性较差。煤种的着火、燃烧稳定性及燃尽特性较好,但煤种易自燃,爆炸特性较强,煤种的磨损性较轻。

2锅炉改进设计及其特点分析
  为提高锅炉的可靠性和可用率,在总结上海吴泾第二发电厂2台600MW已投产机组的基础上,对台山电厂的首2台600MW机组锅炉的设计进行了一些改进,具体可归纳成以下几方面:
  a)根据设计煤种,在同类型机组设计和运行经验的基础上,并根据煤质和灰分分析资料,确定了适当的炉膛几何尺寸、容积,特别是炉膛容积热负荷、炉膛有效投影辐射受热面热负荷、炉膛断面热负荷、燃烧器区炉壁面积热负荷、炉膛出口烟气温度、后屏底烟气温度等,以防止炉膛结渣,并保证着火稳定和燃尽。
  b)为防止热负荷局部集中和防结焦,炉膛断面结构尺寸选择较大。最上层燃烧器中心至分隔屏底的距离达到20130mm,使受热管屏底部的热负荷有所降低,并控制炉膛出口烟温在1032℃以下(第一期后3台机组改进设计中,炉膛出口温度控制在1000℃以下),这对防止管壁超温和降低排烟温度有利。锅炉厂设计方认为此距离已足够大,如采用过大的屏底高度和过低的炉膛出口烟温会导致汽温偏低、汽温特性变差。
  c)合理选用优质管材,特别在设计末级过热器、末级再热器等受热面时,选择了足够的安全裕度,防止超温爆管和高温氧化,并在高温区域增加了T91耐热钢材料的使用比例,部分管材使用TP347H不锈钢。
  d)汽水系统中采用多次混合和改进结构,减小了热偏差,在壁温计算时,考虑各种热偏差因素。采用合适的炉膛宽深比,燃烧器大切角布置,改善射流出口两侧补气条件,防止气流贴壁,形成良好的空气动力场,使出口温度场较均匀,保证炉膛出口两侧的烟温差不超过50℃
  e)炉膛断面积选择合适,保证上层燃烧器至屏底之间有足够的距离,使烟气在炉膛出口前有足够的行程来减弱旋流强度。在炉膛出口设置分隔屏及后屏,减弱烟气的残余旋转动量,减小炉膛出口的左右烟气偏差和汽温偏差,使煤粉颗粒在炉内有足够的停留时间。
  f)采取一次风对冲、二次风同心正反切的燃烧方式。通过模化试验,确定燃烧器上部的OFA层、顶部AB层喷嘴分别反切25°和20°,下部DE层起转二次风正切15°。合理配置正反切风的动量矩比,以减弱炉内气流的残余旋转强度,有效地控制转向室两侧的烟温偏差和避免结渣。
  g)配置性能良好的燃烧器二次风门执行机构和风门挡板,实现每一层二次风和周界风四角均匀,保证炉内具有良好的速度场,使旋转动量均匀。
  h)根据上海吴泾第二发电厂机组锅炉燃烧情况,同时考虑神华煤易燃、易结焦特性,对受热面管屏布置和吹灰布置等做了进一步的调整。

31号锅炉投产初期燃烧工况分析
  2003年12月2日,1号锅炉开始整机满负荷试运行,顺利通过了168h试运行,并连续稳定运行至今。到目前为止,均燃用100神华煤,6台磨煤机均为同一煤种。根据负荷、主蒸汽、再热蒸汽参数和炉膛参数等自动控制调整煤量和风量,单磨出力、通风量变化、煤粉细度(R75)等经调整、测试均达到设计要求。从投产初期的情况看,锅炉主要参数能达到正常的设计指标,机组在168h满负荷试运期间,机组平均负荷为604.418MW,负荷率为100.736,热工电气仪表、保护系统、自动控制系统投入率100。分析近期运行工况,在完全不投减温水的情况下,锅炉左右两侧的主蒸汽温度偏差和再热蒸汽温度偏差不大于15℃;在投入减温水后,锅炉左右两侧汽温的温差能控制到0~3℃之内,一次汽温、二次汽温偏差可控制在0~2℃之内,这些说明锅炉设计的改进是取得成效的。但是,目前该锅炉也存在几个问题:主汽温度偏低(在分隔屏入口汽温达到设计温度395℃时,后屏过热器出口蒸汽温度经常达不到设计的出口汽温515℃,导致主蒸汽温度偏低,波动范围为525~540℃,全面吹灰时可降至520℃左右,甚至更低);尾部排烟温度高于设计值(与上海吴泾发电厂机组投产期相近);分隔屏处有较明显的结焦;再热器需投入的减温水量较大等不利情况。具体表现如下。
3.1炉内结焦情况
  透过锅炉不同标高各层的看火孔,对炉内结焦情况进行观察。在52m层观察到炉前分隔屏式过热器(6大屏)粘有两层焦渣(最内圈绕底管处挂焦较大),2~5屏的结焦比1屏、6屏多,结焦程度属于中等并趋于严重。在46m和42m层,可隐约看到水冷壁和壁式再热器管表面有一层薄灰;因火焰亮度高,在36m层看不清水冷壁的情况;32m层、29层和26m层分别是A-B煤层、C-D煤层和E-F煤层,可观察到投煤层的着火情况,着火稳定,无发现结焦。在A-B层2号角看火孔门有焦块,但比较疏松,很容易除掉。后屏过热器的管与管间隙上可见有夹焦;底部斜坡水冷壁前后坡无堆焦,从投运至今,此处尚未发生过堵焦。炉膛折焰角上也未见有堆焦,经停炉检查后,发现有局部积灰严重的现象。
3.2炉内燃烧情况
  炉内火焰亮度较高,特别是在燃烧器上部至屏底区域,炉内火焰呈亮黄色。分隔屏观焦孔能见度较好,其它地方由于火焰太亮不易看清管壁,但在四角喷燃器处可看清喷嘴燃烧情况。
3.3捞渣机的运行
  捞渣机落渣细小、均匀而疏松,未发现有熔融的焦块和大焦。捞渣机载荷和水封槽温度正常。磨煤机一次风量、一次风压、磨碗差压、磨煤机入口温度、出口温度正常,煤量能自动调节,但石子煤斗在初期较易堵塞,煤块可达100mm×100mm,每隔3~4h需清理一次。
3.4吹灰情况
  实际运行中,锅炉水冷壁短吹,水平烟道和后烟井长吹,基本保持每天3次全面吹灰,空气预热器吹灰3~6次,吹灰对降低排烟温度有较明显的效果,吹灰时,汽温和空气预热器入口烟温有所下降。每次吹灰前,空气预热器入口烟温最高点在415~423℃,最低点在380~386℃;吹灰后,空气预热器入口烟温最高点约408~413℃,最低点约370~375℃。
3.5二次风配风方式
  0FA层的配风为100,投煤层的周界风为100,最

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