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火电机组DEH系统中电液伺服阀典型故障分析

北极星电力网技术频道    作者:佚名   2007/12/26 21:34:55   

 关键词:  DEH 电机 故障分析

随着发电机组容量的不断增大,原有液压调节系统已不能满足大功率机组的调节要求,为此数字电液调节系统应用日趋广泛。数字电液调节系统(DEH系统)主要包括EH供油系统、电液伺服执行机构(电液伺服系统)和保安系统。电液伺服系统接收DEH控制信号,把电信号转为液压信号控制各进汽门,以控制汽轮机的转数及功率;作为电液转换元件的电液伺服阀的作用尤为重要。电液伺服阀的稳定可靠性直接影响到机组的安全稳定运行。目前,电厂DEH系统中电液伺服阀的故障率比较高,本文就电液伺服阀的工作原理及其典型故障予以分析。1电液伺服阀组成及工作原理
DEH系统是一个复杂的机、电、液综合系统,系统中普遍采用力反馈二级电液伺服阀,主要有喷嘴挡板式和射流管式两种。本文以喷嘴挡板式为例,介绍其工作原理及在DEH系统中的应用,其结构原理如图1所示,主要由电磁、液压两部分组成。电磁部分是永磁式力矩马达,由永久磁铁、导磁体、衔铁、控制线圈和弹簧管组成。液压部分是结构对称的二级液压放大器,前置级是双喷嘴挡板阀,功率级是四通滑阀;滑阀通过反馈杆与衔铁挡板组件相连。图1喷嘴挡板式伺服阀原理图无信号输入时,挡板处于两个喷嘴的中间位置,喷嘴两腔压力相等,滑阀处于中间位置,伺服阀无流量输出。当线圈中有电流时,力矩马达带动挡板旋转,使挡板与两喷嘴的间隙发生变化,间隙变小的一侧喷嘴腔压力升高,而另一侧压力降低;在压差的作用下,滑阀产生移动,并带动反馈杆移动,使反馈杆弹性变形,对衔铁挡板组件产生一个反转矩。当作用在衔铁挡板组件上的电磁转矩、弹簧管反转矩、反馈杆反转矩等诸各力矩达到平衡时,滑阀停止移动,取得一个平衡位置,并有相应的流量输出。
2.DEH系统中伺服阀的应用图2DEH系统中电液伺服系统示意图图2为300MW汽轮发电机DEH系统中电液伺服系统示意图,该系统由油源、滤网、伺服放大器、电液伺服阀、快速卸载阀、油动机、线性位移传感器(LVDT)等组成。在DEH系统中,电液伺服阀接收计算机运算处理后的开大或关小调节阀(由油动机带动)的电气信号,使电液伺服阀产生相应的动作,使高压油进入油动机下腔,油动机活塞向上移动,经传动机构带动调节阀开启,或者是使压力油自活塞下腔泄出,在油动机弹簧的作用下,活塞下移关闭调节阀。当油动机活塞移动时,同时带动线性位移传感器,将油动机活塞的机械位移转变为电气信号,作为负反馈信号,与前述经计算机运算处理的电气信号相叠加,直至叠加后的电气信号数值为零时,伺服阀停止动作,调节阀便停止移动,停留在一个新的平衡位置上,从而实现调节阀开口的自动跟随控制。DEH系统中电液伺服阀出现故障时,将导致该系统无法正常工作,不能实现对汽轮机转数及负荷的自动控制,甚至引起系统剧烈振荡,这对高速旋转的汽轮机来说极其危险,同时对整个电网也将构成严重威胁;如不及时分析处理,不但会发生汽轮机超速而被迫停机的重大事故,严重的还会使汽轮机的转子、叶片等损坏,造成巨大的经济损失。3几种典型故障特性通过试验,得到一些故障电液伺服阀的特性曲线,通过曲线及解体后的检查,可分析出电液伺服阀的故障。当电液伺服阀压力特性曲线的间距非常大,说明该阀的滞环非常大,这样的伺服阀将使DEH系统的迟缓增大,不能保证转数及负荷的控制精度;当伺服阀分辨率数值较大时,该伺服阀如应用到DEH系统,将使汽轮机调门摆动,容易引起负荷的摆动,这对汽轮机是极其危险的;伺服阀内泄漏很大,可能引起油动机摆动,同时,系统泄漏量增大,发热量增大,严重的会引起系统压力降低。解体后在显微镜下观察滑阀及阀套,发现该伺服阀的阀口磨损严重,锐边刃口部分磨损,是造成伺服阀的零位内泄漏大的主要原因。4引起电厂电液伺服阀故障的主要原因统计发现伺服阀卡涩故障的占75%,内泄漏量大的占20%左右,由其它原因引起的零偏不稳的占5%左右,从统计数字看,这些故障发生的比较频繁,经过现场调研分析及多次试验,发现造成电厂伺服阀故障频繁的原因主要有以下三个方面:(1)油质的劣化。EH系统普遍采用磷酸酯抗燃油,由于这类油是一种人工合成的物质,其稳定性较差,主要表现为污染颗粒度的增加和酸值升高。伺服阀是一种很精密的元件,对油质污染颗粒度的要求很严,一般要达到NAS1638-5级,酸值应小于0.2mgKOH/g。抗燃油污染颗粒度增加,极易造成伺服阀堵塞、卡涩,同时,形成颗粒磨损,使阀芯的磨损加剧,内泄漏量增加;酸值的升高,对伺服阀部件产生腐蚀作用,特别是对伺服阀阀芯及阀套锐边的腐蚀,这是使伺服阀内泄漏增加的主要原因。(2)使用环境恶劣。通过对故障阀使用现场的调查,发现有些电厂伺服阀工作处的环境温度高达80℃以上,伺服阀长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有严重影响,同时长期高温下工作加速了伺服阀的磨损及油质的劣化,形成恶性循环。(3)DEH控制信号问题。某电厂电液伺服阀的损坏率极高和损坏时间短,经现场测试发现该机组的DEH控制信号有较强的高频干扰,使伺服阀处于低幅值高频抖动,使伺服阀的弹簧管刚度迅速,致使伺服阀振动,现正对此问题进行处理5结束语从前面的分析和对伺服阀检测经验来看,各电厂应加强对油质的控制,采用相应的设备进行油液的在线处理,从而保证油质合格;加强伺服阀工作环境的改善,降低现场温度,消除各种干扰,从而可保证伺服阀的使用性能,提高伺服阀的使用寿命。参考文献:1.[美]H.E.梅里特著,液压控制系统,科学出版社,1976。2.王春行,液压伺服系统,机械工业出版社,1980。3.上海汽轮机厂,汽轮机电液调节,水利电力出版社,1984年4月,297~315。4.马承民,汽轮机调节及保护系统,东北大学出版社,1995年11月,223~235。

来源:中国电力资料网
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