220kV门型双钢管杆的试验研究李敏生,刘宏滨(广东省电力设计研究院,广东广州510600)摘要:220kVZHG门型直线双钢管杆外形美观,不带拉线,占地面积小,运行安全可靠,适用于对净空及环境要求严格的城网送电线路。为检验承载后杆型的强度和挠度,进行了真型试验。按照技术规程,设计了两种最不利情况的荷载组合进行试验。试验结果表明,此杆型满足设计要求,但主杆接头和叉梁结点的原设计不太理想。最后,对主杆接头和叉梁结点的设计进行了改进。
关键词:钢管杆;门型杆;试验;强度;挠度220kV汕官送电线路出线段位于汕头飞机场跑道附近,对净空及环境有严格要求。导线为水平排列的ZHG门型直线双钢管杆符合上述环境的要求。这种杆型不带拉线,外形美观,占地面积小,适用于城市规划区。为检验承载后杆型的强度和挠度,及时发现设计、加工可能存在的问题,特进行真型试验。1设计外负荷和单线图
1.1设计外负荷
该杆型设计计算荷载包括正常、事故及安装等情况下的8种荷载组合,按照技术规程,广东地区地震烈度小于9,不必验算地震荷载。本试验从各种工况中选出两种最不利情况的荷载组合:正常90°最大风荷载组合(离地面高15m,最大风速35m/s)及事故断导线荷载组合(断一根导线,避雷线未断,无风,无冰)[1],荷载图如图1所示。1.2单线图
该杆型的单线图如图2所示。2试验结果
门型双钢管杆真型试验结果:正常情况下,100最大风荷载试验电杆垂直线路方向挠度值如表1所示,事故断导线试验电杆顺线路方向位移值如表2所示,175最大风荷载破坏试验电杆垂直线路方向挠度值如表3所示。
门型双钢管杆试验挠度曲线如图3所示。
3试验分析和改进意见
3.1总的评价
此钢管杆通过第一项正常情况100最大风荷载试验和第二项断导线试验后,进行风荷载破坏试验。按送电线路有关规定,钢结构安全因素为1.5,即应超载150。此钢管杆加荷至175最大风荷载,保持时间为1h,在此状态下通过了超载的强度试验。
3.2对钢管杆最大位移的分析
从表1正常情况100最大风荷载及表2事故断导线两种荷载下的最大位移可以看出:虽然引起各自位移的断导线的水平方向总负荷1234N远小于最大风的水平方向总负荷43580N,但杆顶25.1m处在事故断导线时最大位移值650mm(顺线路方向)却远远大于正常最大风情况时最大位移值140mm(垂直线路方向),主要是因为取消拉线之后,该杆型垂直线路方向的刚度远远大于顺线路方向的刚度。
3.3钢管杆接头形式
钢管杆接头形式为16边形钢管,杆段之间采用套接。在正常情况100最大风荷载试验时,受压杆套接接头被压缩约20mm;在150最大风荷载试验时,受拔杆套接接头被拔出180mm。这说明套接接头摩擦力不足,而摩擦力的大小和施工工艺有关,较难控制。经研究,杆段套接接头宜采用焊接。
3.4叉梁结点加固
175最大风荷载破坏试验时,叉梁中间的连接点发生变形,叉梁中受压肢在交叉点弯曲,大部分荷载因而转移由受拉肢传递,这也是导致175最大风荷载时位移高达504mm的主要因素。检查原因,是由于叉梁两端连接板刚度不够,受压后弯曲变形。根据以往经验,应适当加厚连接板,并增焊加劲板补强。
3.5横担、主杆受力情况
加荷至175最大风荷时,地线横担、导线横担和钢管杆本身未发现异常现象,卸荷后钢管杆挠度基本复原。
4结束语
试验结果表明,此杆型满足设计要求。施工图改进了主杆接头和叉梁结点。1997年运行至今,进一步证明此种门型钢管杆是安全可靠的。参考文献[1]SDGJ94—1990,架空送电线路杆塔结构设计技术规定[S].广东电力