修建Усть-Среднеканск水电站土坝的结构和工艺特点
北极星电力网技术频道  
作者:电力论文3
2007/12/24 18:40:20
Усть-Среднеканск水电站位于Колым.河上,工程地区的工程地质属永久冻土(河床融区除外)和基岩构造变动带,基岩为砂岩互层、粘土页岩和粉砂岩。
土坝地基为风化和破碎的基岩区。河床内分布有1米厚的冲积层,两岸为1-1.5米厚的坡积层,局部厚达20米。设计土坝时曾采取了Ⅱ建设原则,即允许采用解冻土。土坝地震计算烈度:左岸为8级,河床为7级。主要建筑物为Ⅱ级。土坝长2051米,最大坝高66米。用刺墙与砼建筑物连接,刺墙深入土坝坝体中。有关该水电站及其砼建筑物结构,本文参考文献[1]中有详细介绍。
下面介绍与本土坝施工有关的结构特点、施工工艺特点和现场试验工作。试验工作尚未结束,但其初步结果,也会很感兴趣。
土坝填筑量为1000万m3。土坝分成两部分:岸坡土坝长1068米,填筑量为524万m3;河床土坝长443米,填筑量为486万m3。该土坝的特殊之处是,坝基的施工工艺和一些结构措施。(图1、2)

图1河床土坝横断面
图2左岸坡土坝横断面
坝的反滤设施是垂直心墙,心墙土料是亚砂土-亚粘土,心墙并与上游铺盖相连。亚砂土-亚粘土的正常流限含水量WL=21.3,碾压含水量WP=14.1,塑性指数IP=7.2。塑性指数的平均平方变差等于1.01。河床土坝铺盖的最大厚度为8米。岸坡土坝铺盖长为2H,河床土坝铺盖长为1。8H,河床表面风化层已被水流冲掉。岸坡土坝铺盖上游齿墙穿过风化岩层,深入到渗透系数Kφ=0.3米/昼夜的范围。
河床土坝和岸坡土坝齿墙用亚砂土-亚粘土和砂砾土构成的混合料填筑,其他部分亚砂土-亚粘土料场土料填筑。土料的填筑土是有明显的不同。用带有砂子的料场砂砾料填筑上游坝体,但土坝与砼建筑物连接部位,使用了工地缺少的石料,目的是使该部位连接的更紧密。由心墙到坝体过渡层,为一层不同粒径的砂层。
在大坝范围内的上游坝体前端有临时坝,其方量为134万m3。
岸坡土坝,铺盖地基是风化基岩,其平均渗透系数Kφ=10米/昼夜。左岸和河床基岩构造缝与坝轴线夹角不大于35°。大部分基岩裂缝被不透水物充填。
为了增加上游坝坡的稳定性,由基坑挖出46.5万m3填筑到坝体上游坡。
下游坝体处于冻结状态,其地基亦为坡积物冻土层。为保持坡积层的冻结状态,从坝体下游一侧填筑到45米高程,方量14.3万m3。
大坝排水为钢筋砼管,位于与心墙相连的融区,将水排至河床土坝的排水体中。
为了减小投资和简化施工过程,设计时就考虑了用机械向水中倒土的方法完成铺盖的填筑,但要清基。因此,在清障到设计高程后,用无齿斗反向铲和推土机完成铺盖施工准备和清基工作。但不采用人力清基。基岩凸出点。如不能用机械清除,凸出高度不超过铺盖基础设计高程1.5米,面积不大于10m2时,则不必清除。按工程基坑的可能,事先就考虑了不采用爆破方法。采用爆破会逐渐增加基岩裂缝。
机械清基之后,在地基表面会留下一层厚200mm的碎石层,碎石层是清除风化层时留下来的,碎石尺寸为150-200mm。
把地面以下半米深的土层加温到正温度,然后进行水中倒土。土层的加温是靠日晒和向倒土池中注水的办法来完成。为了检查地层的加温情况,在地基0.5米深处放置了温度感应计。水中倒土在正温度期进行,例如5月到9月,也包括日平均温度-5℃的情况。向准备好的倒土池注水,水深到1.5米。倒土层厚2.0米。冬季时在已填筑的亚粘土表面上铺置保护层。保护层为砂砾-卵石层,厚3米。
铺盖齿墙是向8米的深水池倒土而成,土料为砂砾石-卵石和亚砂土-亚粘土的级配混合料。
岸坡土坝铺盖的设计土方量为53.7万m3。到此2001年年初已完成了38.26万m3的土方量,占铺盖设计土方量的71%。铺盖料特值的变化范围如下:平均容重为1.95g/cm3时,混合料密度为1.76-2.12g/cm3,含水量为6.5-15.7%,平均为11.1%;细粒混合料的含水量为12.2-22.1,平均为17.1%;含有细粒的混合料的含水量为31.3-91.6%,平均为62.1%。这里和本文下面提到细粒是指粒径小于1mm的细颗粒混合料。
河床土坝,采用无基坑法施工是河床土坝的特点。河床截流并从泄水道过水之后,进行水中倒土,泄水道的临时过水坎高程要降低。建议向8米的深水池中倒土,但同样也考虑了把水位降低到4米的方案。
河床土坝的排水为钢筋砼管,排水管非常靠近心墙融化区,排水有两个出处:一个出处是排向砼建筑物的排水系统,另一个出处是靠左岸顺河床排向大坝的下游排水棱体。高程要低于下游最低水位。
临时坝位于现大坝上游坡脚,也有自己的亚粘土心墙,心墙处于现大坝铺盖位置。在毗邻心墙的融区中铺设有钢筋砼排水管,将水排到砼建筑物的排水系统中。排水出口后来保留了下来。临时坝的最大坝高33.5米。
在开工前一年的九月底,坝的填筑与截流同时开始。随着用砼四面体进行下游截流,接着用砼四面体进行上游截流,在其旁侧是碎石屑导流堤。砼四面体上下游围堰和导流堤都是临时坝的组成部分,而导流堤是临时坝的排水棱体。最后用粘土浆将排水堵死,并作为大坝铺盖的一部分。
不等上游围堰与导流堤合垅,就开始向深水中填筑铺盖料。从截流和修建临时坝直到形成冰盖,总共用2-3周。到10月20-25日应当完成铺盖料的水中倒土任务,这就要求有高强度的施工和良好的组织工作。在此期间应完成34.0万m3土方量的填筑任务,其中包括铺盖的7.5万m3。随之在铺盖倒土表面覆盖一层3米厚的砂砾石-卵石。
在这项工作结束之后的冬季,向上游坝体填筑松散的冻结砾石-卵石料。心墙和心墙上下游面过渡带,冬季不要施工。
从下一年的四月开始要高强度的修建心墙和填筑上游坝体。为了迎接五月中旬的春汛,应当完成临时坝填筑到50.5米高程的任务,但这项任务没有完成,只好继续施工,而大坝填筑到60.5米高程,60.5米高程是为迎接雨季洪水规定的高程。
试验工作包括向水中填筑混合料,也包括向深水中的填筑,以及对填方试验分析。为了减少试验工作量,在试验开始之前,就按全苏水利科学研究院制定的试验方法,划定了混合料的颗粒级配变化范围。对混合料的颗粒级配,试验方法提出了下列要求,为保证混合料的粘结性,第一,混合料中粒径小于0.005mm的细粒含量不得少于5%,第二,混合料的细粒在填筑之后并完成了固结,应具有塑性稠密度。混合料中细颗粒含量应是这样,要保证细颗粒密实地充满粗颗粒之间的空隙,这个要求不仅当颗粒变位时要保证这样,就是当颗粒首次相互接触时,也要保证这样。这后一个要求,不仅保证提高了混合料在自重作用的密实性,也能保证在用机械碾压时混合料的密实性,因为粗颗粒相互接触以后,会使混合料的密实性降低。要保证工程防渗体填筑料裂缝的自愈性能,因为防渗体常建于留有碎石层的地基表面以及建于过渡带处。最后,要保证有高的固结速度而孔隙水压力增加不多。用下述试验完成对上列要求的评估。从填筑到大坝铺盖的混合料中,选取75个试样,并计算出这些试样的含水量。图3中的数据表示,填筑到铺盖中的混合料的含水量与细颗粒含量Fm的关系。减少混合料中细颗粒的含量,显然,可以改善混合料的排水条件。因此,按照铺盖混合料试样中细颗粒含水量的平均数据,当混合料细颗粒含量Fm<55时,其含水量不超过0.8。这样就能保证有高的固结速度,而孔隙水压力没有大的增加。工程防渗设施土料颗粒级配允许变化范围曲线绘于图4中。开挖基岩时,会在地基表面残留一些碎石碴,因此直接填筑到大坝铺盖第一层的混合料中,细颗粒的最低含量必须从30%增加到40-45%,这样可帮助混合料与地基表面的残留碎石碴搅拌在一起。