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影响电除尘器运行参数的主要原因及对策

北极星电力网技术频道    作者:3   2007/12/24 10:52:15   

 关键词:  变压器 电除尘 运行

摘要:本文通过对分析并结合神头第一发电厂三期电除尘(#5——#8电除尘)多年来运行参数的实际状况和常见故障探讨,找出当前影响神一三期电除尘运行参数的主要原因:电场部分极板极丝腐蚀、变形、间距改变;振大强度不够;高压电缆老化;本体磨损漏风;升压变容量不足等并提出相应的对策:更换部分极板极丝及老化的高压电缆;全部采用宽间距、双侧振打改造;彻底消除漏风;合理调整燃烧、降低排烟温度等,以达到三期电除尘运行参数最佳、除尘效率最佳的目的。要害词:参数原因分析对策1.概述:  电除尘器一般是利用直流负高压使气体电离、产生电晕放电,进而使粉尘荷电,并在强电场力的作用下,将粉尘从气体中分离出来的除尘装置,其特点是除尘效率高,普遍在99以上,设计效率最高可达99.99,一般能保证除尘器出口含尘浓度为50—100毫克/米3阻力损失小,一般为49—196Pa,因而风机的耗电量少,按每小时处理1000m3烟气量计算,电能消耗约为0.2—0.8KW.h,处理烟气量大,对烟气浓度的适应性较好,运行费用低。但其一次性投入与钢材消耗量大,占地面积大,对制造、安装和操作水平要求较高,对烟气温度变化较敏感,研究探讨,又经过机械、电控系统的技术改造,虽然有所好转,但仍未达到额定运行参数值。非凡是近几年来,随着设备的老化,运行参数一直不稳,经常出现:二次电压低甚至接近为零或升至较低电压便发生闪络;二次电流升不起维持在低电流运行或二次电流不稳定急剧摆动等现象。根据我们多年的运行、检修经验和技术分析,对影响我厂三期电除尘器运行参数的原因及对策作以下探讨。2.影响运行参数的原因分析:2.1反电晕对运行参数的影响:  电除尘器最适合的粉尘比电阻范围为104—5×1010(-㎝),而我厂粉尘比电阻经测试为1011—1013-㎝,超过此临界值则为高比电阻粉尘。所谓反电晕就是指沉积在收尘极表面上的高比电阻粉尘层所产生的局部放电现象。当粉尘比电阻超过临界值1010(-㎝)后,电除尘器的性能就随着比电阻的增高而下降。比电阻超过1012-㎝,采用常规电除尘器就难以达到理想的效果。这是因为:若沉积在收尘极上的粉尘是良导体,则不会干扰正常的电晕放电,当假如是高比电阻粉尘,则电荷不易释放。随着沉积在收尘极上的粉尘层增厚,释放电荷更加困难。此时一方面由于粉尘层未能将电荷全部释放,其表面仍有与电晕极相同的极性,便排斥后来的荷电粉尘。另一方面由于粉尘层电荷释放缓慢,于是在粉尘间形成较大的电位梯度。当粉尘层中的电场强度大于其临界值时,就在粉尘层的孔隙间产生局部击穿,产生与电晕极极性相反的正离子,所产生的正离子便向电晕极运动,中和电晕区带负电的粒子。其结果是电流大幅度增大,电压降低。运行参数及为不稳,电除尘性能显著恶化。  电除尘器的性能超过临界值1010(-㎝)后随着比电阻的增高而下降也可根据欧姆定理来论证:电流通过具有一定电阻的粉尘的电压降为    △U=j*Rs=j*póR(V)[2]    其中:j—粉尘层中的电流密度(A/cm)    óR——粉尘层厚度(cm)p——比电阻(-㎝)    作用于电极之间的电压为Ug=U—△U=U—jpóR(v)    U—电除尘器外加电压  由上式可看出:假如粉尘比电阻不太高,则沉积在收尘极上的粉尘层中的电压降对空间电压Ug的影响可或略不计。但是随着比电阻的升高,若超过临界值1010(-㎝)后,则粉尘层中的电压△U变得很大,达到一定程度致使粉尘层局部击穿,并产生火花放电,即通常所说的反电晕现象。  概括地说,反电晕对电流—电压特性最明显的影响是:  a).降低火花放电电压,使二次电压降低;  b).形成稳定的反电晕陷口而发生电流的突变或非连续性,使运行参数及为不稳  c).最大电晕电流大为增加,在即将发生火花放电时,二次电流为正常电流值的好几倍。  防止和减弱反电晕的措施是[3]:设法降低粉尘比电阻,使粉尘层不被击穿。主要方法有以下几种:对烟气进行调质处理。(其中有:增湿处理;化学调质处理)采用高温电除尘器。采用宽间距电除尘器。  4)采用高压脉冲供电系统,是彻底消除反电晕,解决高比电阻粉尘不易捕集的最有效的手段。其简单原理是在直流电压的基础上跌加作用时间很短的脉冲电压。直流电压为临界起晕电压,脉冲电压使气体电离产生电晕电流。这种供电方式,可在不降低电场电压的情况下,通过改变脉冲电压的频率和宽度来控制电晕电流。使沉集在收尘极上粉尘层的电晕电流密度和比电阻的乘积永远低于粉尘层的击穿电压,从而彻底避免反电晕现象。同时还将使电除尘器的能耗大幅度地下降,具有很大的经济效益。美国、日本、丹麦等国早已成功运行并已证实了实际的使用效果。是我国电除尘的发展、应用方向。  神一除尘器的粉尘比电阻经环保设备厂测试为1011—1013-㎝,是高比电阻粉尘,不利于收尘,运行中电场内经常发生反电晕现象,由于频繁的放电,严重影响运行参数的升高。根据这种状况并结合解决我厂除尘器的其他目前,除#5电除尘配电室经大修改造环境有明显改善外,#6、#7、#8电除尘配电室的环境在运行中仍很恶劣,急需彻底整改密封。  电除尘器的升压变对运行参数影响很大,由于神一电除尘器的机械部分由捷克制造,而电控柜和升压变由东德制造,设计时没有进行严密的配套计算,电除尘器的收尘面积太大,相当于国产30万机组电除尘器的收尘面积,升压变的容量较小。而升压变容量足够大时,负载变化对其输出电压影响很小,反之升压变容量不足则负载变化对其参数影响就大,由于设计时升压变与本体容量不配套,升压变的容量较小,所以,当电流上升时,变压器本身整流硅堆、阻尼电阻及高压电缆压降很大,从而降低了电场的电压,使电场电压和电流都不能升高,参数达不到额定的要求。  解决办法是:加宽极距,减少收尘面积,(#5、#8电除尘器以实施)但此方法同样受变压器最高答应电压的限制,电压达到额定的55KV时,变压器已经过流。故根本解决办法是更换大容量的升压变压器。3.结论:通过以上影响当前神一三期电除尘运行参数的主要原因有:尘比电阻大。排烟温度高。部分极板、极丝腐蚀、变形、间距改变。振大强度不够。高压电缆老化;本体磨损漏风;部分保温箱漏风、漏雨、保温不足。升压变容量不足,运行参数达不到额定值。配电室密封不严,微机运行环境差。4.措施与对策:针对目前的情况应采取的措施及长远对策为:选择合适煤种并合理燃烧、降低排烟温度。利用大修机会,更换腐蚀、变形的极板、极丝及不合格的高压电缆、彻底消除漏风、投入保温箱加热。彻底解决#6、#7、#8配电室密封不严参考文献】[1].杨靖霞、史建福主编,《环境工程》,成都科技大学出版社1996.8[2].[4].高香林主编,《除尘技术》,华北电力学院1991.8.[3].高香林、胡志光主编,《电除尘供电控制技术》,华北电力学院1991.10

来源:田斌
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