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衡水发电厂#1锅炉灭火原因分析

北极星电力网技术频道    作者:安国银   2000/8/15 0:00:00   

 关键词:  锅炉 灭火 制粉系统

线

AbstractBased on the historicalcurves obtained afterthe accidentthe causes ofthe accident are analyzed fromallside oftheeventThe results indicate that surging of forced draft systeminitiates the boilerfire off protectionand improper operationalcontrolof coal-pulverizing systeminduces surgingFromthiseffective prevention measures are proposed
Keywordsboilerfireoffcoal pulverizing systemsurging

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  衡水发电厂1锅炉是由北京巴威公司生产的亚临界参数自然循环锅炉,配有A、B、C、D4套钢球磨中间储仓式制粉系统,24只EI-DRB双调风旋流燃烧器分3层对冲布置在前后墙水冷壁上,锅炉配有2台FAF21.1-13.3-1型轴流式送风机。从送风机出来的冷风经过A、B2台预热器加热后通过A、B两侧的总风道送出,在进入炉前分成两部分,一部分进入布置在锅炉前后墙的3层二次风风箱,通过每个双调风燃烧器进入炉膛;另一部分进入4台磨煤机入口的联络管道,作为制粉系统的热风,参与煤的干燥和输送。送风系统结构如图1所示。


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  1998年10月28日21:20 1机组负荷由220MW降至180 MW,此时锅炉只有D制粉系统运行,投入中、下排16台给粉机,主蒸汽和再热蒸汽参数正常,汽包水位无明显波动,炉膛负压稳定,23:00启动B制粉系统,23:03开启磨煤机入口热风门,暖磨后进行制粉。23:20:06锅炉突然灭火,FSSS首出原因为全炉膛灭火保护动作。
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  由于事先没有明显的预兆,锅炉灭火的直接原因不明,因此,事故发生后,对可能引起灭火的因素逐一进行了检查和分析。
3.1 灭火保护系统检查
  由电厂热工技术人员对灭火保护系统的火检器和逻辑进行了检查,未发现任何异常,说明锅炉灭火保护动作正确。
3.2 入炉煤量及煤质检查
  投入自动调节的给粉机(前中排3台,后中排2台),其转速在灭火前没有大幅度波动;从给粉机处采集粉样的工业分析结果与正常煤化验结果没有差别,蒸汽温度、压力正常:锅炉在灭火前未出现因煤质和煤量引起的燃烧恶化现象。
3.3 炉膛结焦检查
  针对以往存在的炉膛结焦严重的情况,电厂曾采取了一些行之有效的方法,结焦现象已基本消除。
3.4 SOE记录及事故追忆结果
  a.从图2(a)中看到,锅炉发生灭火前6 s时刻,炉膛压力降到-1.73 kPa,在未到炉压低保护(保护定值-1.49 kPa,延时2 s动作)动作前得到恢复,因此灭火也并非炉压低引起。
    b.从图2(b)中看到,自B制粉系统投入运行后,尤其是热风门开启后,A侧风道流量就开始波动,而B侧风量相对平稳。从图2(a)中看到,在灭火前10 s,A侧风量波动幅度(下降)较大,B侧风量由于A侧的波动也开始出现波动(上升),但幅度较小,随后A、B两侧送风量均发生较大幅度变化(A升B降),B侧风量在23:19:57时降到了0,A侧风量同时升到了最大,达到720 t/h,由于锅炉两侧的二次风量出现较大差别,B侧无风,而A侧风量过大,从而造成锅炉燃烧不稳,导致在23:20:06灭火保护发出全炉膛无火信号,MFT动作。从图2(b)中看出,灭火后两侧送风流量仍然继续波动,但幅度减小,至23:40才基本趋于平稳。


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  由于A、B两侧二次风量的剧烈波动使得炉内燃烧不稳,FSSS发出炉膛无火信号,导致MFT动作。对于引起两侧二次风量波动的原因,由于事先没能取得历史记录,只能对一些相关因素进行检查和推断。
  a.追忆了送风机液压油泵油压曲线和动叶开度曲线,发现在风量波动过程中油压平稳、动叶开度稳定,说明两侧送风流量的变化不是风机动叶角度变化引起的,如图2(a)所示。
  b.追忆了2台送风机电流曲线,在灭火前风量波动最大时电流变化较小,约1 A。
  c.2台送风机出口挡板开度经追忆在风量波动最大时未变化,说明风量变化并非出口挡板引起。
  d.从当时的运行记录看出,在A侧风量最大、B侧风量最小时,A、B两侧送风机出口的风压同时都降低。尽管两侧风道风量出现较大波动,但是2台送风机入口动叶和出口挡板位置、马达电流均未发生明显变化。因此可以推断:A侧送风流量突然减小然后又迅速增大,说明从B制粉系统或其它地方产生了一个扰动,使得A侧风道风压增大,导致大于风机出口压力,造成A侧风机在未做相应调整时无法输出,于是A送风风道流量就快速减小,流量减小后风道中的压力又迅速降低。由于风机在继续运行,风道压力降低后风机又重新开始向风道输出。从风机的性能曲线(见图3)知道,为了和风道中的压力相平衡,风机输出的流量就会升到最大,即从流量曲线中看到的峰值。根据风机发生喘振的基本机理,可以断定A风机此时发生了喘振。
  e.对于引起喘振的原因,笔者认为是由于B制粉系统的启动造成的。这是因为:B制粉系统投入运行后,运行人员为调整制粉系统的出力,势必要调整该系统负压(据分析是减小了系统负压),负压的大幅减小会对送风风道的压力产生较大影响(尤其在风机未做相应调整时),使得风道的阻力增大、流量减小。从送风机性能曲线图可以看出,风道阻力增大会使风机工作点向左移动,当阻力增大到大于风机产生的最大压头时(工作点在曲线图上K点左侧),流体开始反向倒流,由管路倒流入风机中,即工作点由K点移向C点。由于倒流使管路中的压力迅速下降,工作点很快由C点跳到D点。此时流量为零。由于风机在继续运行,所以当管路中压力降到相应的D点压力时,风机又重新开始输出,由性能曲线可知,为了和管路中的阻力相平衡,相应的工况点D又跳到E点。只要外界所需流量小于QK(临界流量),上述过程就会重复出现,即发生喘振。

  


  另外,由于机组负荷较低,锅炉总送风流量相对较小,当时送风量A侧238 t/h、B侧312 t/h,仅为额定负荷时的1/3多,若由于某种扰动(如制粉系统调整)造成一侧送风流量小于QK,该侧风道就会进入不稳定工作区,从而引发送风系统喘振。
5 结束语
    a.通过上述分析可知,这次锅炉灭火是由于送风机发生了喘振而引起的,产生喘振的原因是由于对制粉系统调整不当造成的。
  b.针对这一问题的发生,对制粉系统的调整应该以保证锅炉燃烧的稳定为前提,尤其在锅炉负荷较低时更是如此。具体做法应该是:在制粉系统启动或对其调整时应缓慢进行,以减弱对送风系统的压头和流量的冲击,同时应密切监视锅炉的燃烧状况(包括炉膛负压、氧量、火焰的稳定程度等),及时调整炉膛负压,确保锅炉燃烧稳定。
  c.锅炉在低负荷运行时,由于2台送风机的出力也相对较低,如果运行不当,风机出力极易达到其喘振临界值,从而发生喘振,为此应采取下述措施进行防范:一是风机运行时尽量使其流量大于临界流量值QK(从风机性能曲线上查得),二是目前#1锅炉的2台送风机均没有装设喘振报警装置,为避免因为喘振造成的不必要损失,建议完善风机喘振报警装置,确保锅炉的安全、稳定运行。

来源:河北电力技术
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